看到冷钢炼铁厂成5#皮带上干干净净、粒度均匀的烧结矿,参与炼铁厂烧结皮带改造的员工们非常欣慰,铺5#皮带的改造非常成功,极大降低了生产成本。
为降低高炉返矿率,几年前冷钢炼铁厂在返1#皮带头轮增加三筛后,大大降低了成5#皮带上的返矿率,但随着烧结机的改造,产量上升,皮带上的烧结矿流量增大,成5#皮带上的烧结矿比发生了变化,烧结矿流量大时,三筛难已筛干净,成5#皮带上5—10毫米的烧结矿含粉量多,3—5毫米粒度的烧结矿比例较高,增加了高炉返矿率。为彻底解决这一问题,炼铁厂领导多次到三筛、成5#皮带等现场进行考察后,决定在三筛下料口增加铺5#皮带和溜槽,把三筛5—10毫米的烧结矿转送到铺6#皮带上做烧结机铺底料用,解决成5#皮带5—10毫米烧结矿含粉多,粒度细等问题。
方案一确定立即实施技改,近日烧结维修班经过一周的奋战,顺利完成铺5#的改造,经过20多天的生产实践,成5#皮带上的烧结矿干干净净,粒度均匀。事实证明铺5#皮带的改造非常成功,不仅解决含粉多,粒度细等问题,每天还可减少高炉循环返矿400吨,节约了可观的汽车转运费用,有效降低了生产成本,创造了更好的经济效益。