创新攻关
2024年2月,青岛特钢正式立项攻关,由装备部牵头组建涵盖多部门骨干的专项小组,建立“日协同、周沟通、月复盘”推进机制。团队先后赴多家同行企业考察,与国内外一流变频器企业深度交流,却发现行业内尚无“双变频并联+毫秒级切换”的成熟应用案例。
攻关小组借鉴烧结工序“汽电双拖系统”中TMEIC四象限变频器的特性,锁定“高可靠变频快切技术”方向。公司组织电气专家开展3次专项论证,从供电可靠性、切换时限等多维度优化,最终形成“二拖一”冗余变频快切系统方案。该方案核心是两套高压变频装置接入不同段电源,正常时并联拖动鼓风机电机,遇供电波动或设备故障,系统可毫秒级自动切换,实现“无扰动”运行。
2025年4月项目完工后,公司组织多领域专家开展5次专项论证,形成完善的运行、调试及应急方案。10月13日,经“空载-半负荷-额定负荷”模拟调试及试运行,系统一次性成功投运,各项参数达标。2025年10月24日,外网突发110kV电缆接地短路事故,供电系统出现大幅电压波动,“二拖一”系统快速响应切换,鼓风机全程未停机,未发生焦炉冒黄烟现象,实战验证了技术可靠性。
该技术为国内首套应用,国外亦无类似成功案例。其投运使焦化煤气鼓风机运行可靠性实现质的飞跃,既是青岛特钢践行安全绿色发展理念的重要里程碑,也为我国钢铁焦化行业高质量、绿色化发展提供了可借鉴的“青钢方案”,彰显了技术创新在强化设备管理、防范生产风险中的核心价值。

