此前,该事业部高炉使用的椭圆形溜槽因弧形截面结构导致物料流动扩散,难以实现定点、精准布料,且不同粒度炉料流速差异易产生偏析,影响料柱透气性与煤气流分布控制,制约了生产效率。第4季度以来,该事业部技术室主任张古兴发现溜槽布料偏差导致煤气利用率偏低、燃料消耗偏高,在与总作业长吴东海交流后,决定以更换溜槽为突破口。
为此,两人牵头组建专项攻关小组,经反复论证选定方形溜槽。方形溜槽凭借直角结构可有效约束料流、稳定料流宽度,更易于控制布料角度,从而解决布料偏差和偏析问题,同时内壁受力均匀,有利于延长设备寿命。吴东海带领该攻关组制订详细方案,协调备件与检修力量,明确安装校准、试运转等环节标准,最终在检修窗口期内高效完成更换。
新溜槽投用一个月以来,布料精准度显著提升,煤气流分布更加稳定。11月份,该作业区吨铁燃料比环比再降11千克,按当月铁水量测算,月度创效330万元,取得了显著的经济效益与技术提升效果。

