在高炉生产过程中,铁水含硅量与燃料比如同两把标尺,精准衡量着冶炼的效率与成本。受传统经验影响,部分职工认为较高的硅含量才保证炉缸热量,保障炉况顺行,忽视了高硅含量对燃料消耗和成本的影响。为进一步降低铁水成本,该事业部将“降低铁水平均硅含量”列为2025年年度重点攻关任务,并与员工个人绩效紧密挂钩,充分调动员工的积极性和主动性,形成了全员参与、共同攻坚的良好氛围。
在追求极致效率的道路上,技能提升是关键。该事业部在工长岗位构建了完善的学习提升机制,每班对炉况进行深入分析,总结经验教训;每周开展事故案例培训,剖析典型问题;每月组织技能考核,检验学习成果。通过这一系列举措,该高炉的工长对炉温趋势判断更加精准,操作更加娴熟,为低硅冶炼奠定了坚实的技术基础。
在出渣铁环节,该事业部严格执行定时开口制度,强化对炉前操作的监督管理,有效实施,避免因渣铁排放不及时而引发的炉况波动,确保高炉稳定运行。该事业部要求工长主动深入现场,精细管控原燃料质量,坚持每班检查、每周两次取样检测,从源头上保证了高炉“口粮”的质量,为低硅低耗冶炼提供了有力保障。
在操作策略上,该事业部摒弃保守思想,统一四班操作思路,在炉况稳定时,大胆探索物理热下限,持续推进低硅冶炼,一旦出现炉况波动迹象,就果断采取“回调”措施,通过“小调、微调”确保冶炼过程平稳可控,使高炉始终处于高效稳定运行状态。
低硅冶炼不仅可以降低高炉焦比、提高产能,还能为下道工序炼钢降成本创造条件。据了解,该事业部将继续以提升极致效率为目标,持续深化技术创新与管理升级,不断降低铁水生产成本。