受总图布局限制,攀钢钒3号高炉热风炉无法按常规模式建设脱硫装置,按期完成超低排放改造面临重大挑战。攀钢钒能源环保部、攀钢钒炼铁厂、攀钢钒能动分公司组建联合专项技术团队,历时2个月开展10余次跨部门实验论证,最终锁定“燃料结构优化”的技术路线。
通过精确计算煤气掺烧比例、优化燃烧控制系统,将转炉煤气与高炉煤气科学配比,使燃料硫含量大幅下降,从源头实现二氧化硫减排。目前,3号高炉热风炉外排烟气二氧化硫浓度稳定,优于国家超低排放限值。
本项目采用的技术方案相较传统脱硫工艺展现出显著经济性,可一次性节省脱硫项目投资约600万元及后期营运成本约800万元/年,真正实现“一次投入、长期受益”。通过“技术降本”与“环保增效”的双赢模式为攀钢钒绿色转型提供了可复制的解决方案,攀钢钒环保治理能力得到进一步提升。