在疫情防控时期,该厂利用微信群讲解炉龄延长与公司生产运营的利害关系,上下一心关注炉体运行状况。该厂根据铁水供应和生产物料到货情况,及时调整转炉和连铸机的生产运行顺序,科学规划,协调组织,积极为转炉垫大面、做出钢口争取时间,为炉龄延长创造条件。
该厂从过程控制上入手,加大合金和钢包的烘烤力度,保证上线钢包数量充足,确保红包受钢;在连铸全程实行钢包加盖浇铸,避免温降过快引发转炉出钢温度过高,最大限度降低高温钢水对炉衬的侵蚀,使炉衬寿命得以延长。
该厂加强操作和维护管理,在班组内强化标准化操作,对转炉、连铸人员进行周学、月考培训,提高员工操作水平,提升终点命中率,保证冶炼全程化渣;加大溅渣护炉、炉体维护力度,制订专项维护措施,明确责任到人,多措并举实现了炉龄突破25000次,有效保证了公司生产经营工作的稳定顺行,降低了成本,提高了产量。