安源炼铁厂1#、2#、3#高炉所用烧结矿、球团矿、块矿和焦炭,要经过4层楼平台的两个裤衩斗,再通过翻板分配至三座450M3高炉。物料通过裤衩斗时,产生一定的噪声和扬尘。由于难以实施密封,部分物料洒落地面。员工在通行或清理时容易摔倒,有可能造成人员伤害事故。
针对这一现象,该厂技术人员“不唯上、不唯书、只唯实”,经过反复分析论证,决定从工艺和设备的角度,对该生产流程进行优化。他们通过加长裤衩斗,并延长各皮带尾轮距离,在靠各皮带一端加装两个下料口,并在其中安装翻板,使物料按要求直接落至相应皮带上。
改造后效果良好,裤衩斗延长基本实行了全封闭,落料噪声、扬尘基本消除,设备和员工的本质安全得到了提升,同时还取得了良好的经济效益。改造后,每年减少材料费用和电费49.43万元,优化监护和清理岗位节省人工工资24万多元,合计每年可为企业创效73万多元。