在转炉冶炼结束后不再将炉渣倒出(废弃),而是留在炉内在下炉冶炼初期再次使用,并在温度升至对脱磷反应不利前将60%左右炉渣倒出,然后加入少量渣料完成吹炼。新工艺已在首钢迁钢5座210t转炉和首秦公司3座100t转炉大规模应用3年,炼钢石灰消耗降低42%,轻烧白云石消耗降低47%,渣量降低30%以上,获4.25亿元经济效益。
关键技术
(1)脱磷阶段炉渣物性控制与足量倒渣技术;
(2)低碱度渣、弱底吹搅条件下高效脱磷技术;
(3)液态终渣快速固化技术;
(4)“留渣+双渣”炼钢工艺模型与自动控制;
(5)脱磷阶段煤气回收与新工艺条件下干法除尘防“泄爆”技术;
(6)新工艺条件下“转炉—精炼—连铸”生产组织与周期匹配等。
主要创新
(1)脱磷阶段采用低碱度渣系(不大于1.5),解决了难以足量倒渣和炉渣含金属铁多两大难题;
(2)采用低枪位、高强度供氧以加强熔池搅拌,在低碱度渣和留渣P2O5含量1.5%(质量分数)的不利条件下,将脱磷阶段结束[P]降低至0.03%(质量分数)以下;
(3)采用溅渣、吹入氮气冷却、加入固化剂相结合方法,对液态终渣快速固化,杜绝铁水喷溅事故;
(4)研发出具备自主知识产权成套工艺技术,形成了具有重要意义的工艺集成创新。