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泉州闽光维检事业部完成二号转炉后合金仓称重系统改造

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-03-19  来源:我的钢铁网  浏览次数:374
 
核心提示:近日,泉州闽光维检事业部钢轧电修作业区顺利完成二号转炉后合金仓新增称重系统改造工作。通过引入智能称重与实时监测技术,有效
 近日,泉州闽光维检事业部钢轧电修作业区顺利完成二号转炉后合金仓新增称重系统改造工作。通过引入智能称重与实时监测技术,有效解决了合金加料数据波动、加料量无法精准控制、料位监测缺失等长期痛点,为提升钢水冶炼精度与生产稳定性提供了硬核支撑。

原系统存在三大问题:一是高层平台远程加料出现偏差时,炉后无法及时补救,易导致钢水成分偏离内控标准,甚至产生废品或回炉处理;二是炉后料仓缺少远程监控,下料管及仓内出现粘料、卡料时,信息传递滞后,影响异常处置效率;三是钢水成分出现波动时,加料数据无法实时追溯,异常分析缺乏数据依据。

针对这些顽疾,钢轧电修作业区制定并实施四项关键技术改造:一是结合高层平台合金下料规律与炉后料仓结构,科学核定称重传感器量程,量身定制改造方案,实现合金重量的实时显示与历史数据存储;二是在料仓四周均匀布设3套称重传感器及称量装置,严格校准三点离地高度,确保称重数据稳定准确;三是新增配电箱、智能重量变送器及大屏幕显示器,方便操作人员实时读取数据,提升现场管控效率;四是优化料仓与下料管连接方式,将原全焊接结构改为预留1cm以上间隙,彻底消除额外分力对计量精度的干扰。

改造完成后,系统综合性能得到全面提升:一是冶炼精度大幅提升,加料稳定性显著增强,可精准控制合金入炉量,有效杜绝钢水成分出格,减少补吹时间,降低冶炼成本;二是运维效率明显优化,称重数据异常可及时排查,杜绝因加料不稳导致的钢水回炉问题;三是降本增效立竿见影,预计年均可节约冶炼成本约3万元,同时通过充分利用旧改造,节约备件采购费用约2万元。

此次改造不仅彻底解决了二号转炉后合金仓的系统顽疾,其成功经验还可复制推广至一号转炉,为公司长周期稳定生产提供了坚实的技术保障,展现了维检事业部以技术创新赋能降本增效的过硬实力。

 
 
 
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