作为连铸生产的“命脉”,二号机结晶器管道此前长期受地下管廊恶劣环境考验。持续的潮湿水汽与高温蒸汽侵蚀,导致管道接口密封性能下降、局部腐蚀加剧,虽未引发重大故障,却已成为影响生产稳定性的“隐形短板”。依托一号机改造形成的“问题诊断-方案设计-施工管控”标准化流程,第二炼钢厂精准制定了针对性改造方案。
检修启动后,厂领导全程坐镇现场指挥协调,确保改造施工与检修流程高效衔接、无缝配合。改造团队迅速进入“战斗状态”,与一号机的初次探索相比,此次施工更注重细节优化:团队成员分工协作,同步推进旧管拆除、新管固定等环节,争分夺秒抢进度,将改造对生产的影响压缩至最低。
改造完成后,二号机结晶器管道系统实现“地下转地上”的全新升级。明管布局让日常巡检告别地下环境局限,巡检人员可直观查看管道运行状态,及时发现并排除潜在隐患,设备维护便利性与运行可靠性大幅提升,同时有效减少因管道故障导致的停机风险,为生产连续性提供坚实保障。
从一号机的“破冰”到二号机的“精进”,第二炼钢厂用实际行动诠释了精益管理的深层内涵。通过聚焦生产痛点、把握检修契机、精准实施改造,不仅实现了降本增效的硬指标,更锤炼了团队“发现问题、解决问题”的攻坚能力。
未来,第二炼钢厂将持续以精益管理为抓手,让设备改造的成功经验转化为常态化改进机制,为企业高质量发展筑牢设备根基。