勤查严管”堵漏洞,降耗从“小”处着手
设备“跑冒滴漏”是能源浪费主因,8号高炉从日常管理发力。一方面,要求当班职工每日至少3次定点巡检,携带点检记录本排查风机、管道等关键部位,发现漏点即时报修;煤气漏点严格执行“拉警戒线、挂警示牌、交接班记录”三步处理。另一方面,中控室每小时核对能耗数据,监控煤气、电力流量曲线,数据波动超±5%立即复核,曾通过流量异常发现加压机焦气阀门泄漏,避免每日近20立方米煤气浪费。
“变废为宝”利旧材,巧思中增效
槽下生矿称斗粘料衬板易损曾是生产难题。原钢板衬板粗糙有缝,雨季矿石受潮黏黏,致下料慢、易堵料;清理需2人用风镐作业4小时,衬板每半月更换,单块采购价1200元。8号高炉运转班将闲置废旧传送带制成“皮带衬板”。改造后,称斗粘料减少90%,衬板寿命从3个月延至10个月,年省备件费约5万元,还降低人工清理成本。
“全链管控”保安全,筑牢增效根基
8号高炉以安全为降本增效前提,针对非常规作业构建闭环管理体系。手续方面,修订工作票模板新增“风险预判栏”,有限空间作业票需三级签字;证件核查方面,作业前核验特种作业证,曾因焊工证过期叫停作业;现场监护方面,为监护人员配备袖章与布控球,实时上传画面,确保防护措施到位;日常督查方面,管技人员每日三时段现场“三问三查”,保障作业安全,为增效扫清障碍。

