生产协调保供应
随着炼铁生产节奏的加快,总调度室与制氧主控保持密切沟通,实时跟踪富氧使用情况及炼钢生产动态,确保制氧工序能够及时掌握下游用户的生产信息。这种高效的信息共享机制,为产品稳定供应提供了有力保障。
工艺优化促提产
面对原有产量无法满足新生产需求的情况,王厂长明确要求:在确保生产稳定的前提下,必须提高氧产量、减少液氧蒸发,全力保障产品供应。制氧工段迅速响应,立即组织班组长研究制定提产方案:1、降低上塔压力:通过优化塔内气液两相分布,显著提高分离效率;2、增加空气量:提升传质效率,有效提高产品产量;3、提高工艺氩产量:进一步提升系统整体运行效率。
经过精心调整,氧气产量实现日增产12000m³,相当于减少液氧蒸发15立方米。按照当前液氧市场价格计算,每日可创收7695元。
创新突破显成效
这一历史性突破不仅大幅降低了生产成本,更展现了动力厂员工勇于创新的精神风貌。通过精细化管理与技术优化,制氧工序实现了:产量提升:突破历史最高水平;能耗降低:减少液氧蒸发损失;效益增长:日均创收近8000元。
展望未来,动力厂将继续秉持"精益求精"的理念,在以下方面持续发力:1、深化工艺研究,进一步挖掘装置潜能;2、优化操作流程,提升系统运行效率;3、加强人才培养,打造高素质技术团队;4、推动技术创新,向更高目标迈进。
此次突破为公司高质量发展注入了新的动力。动力厂将以此次成绩为新的起点,持续改进、不断创新,为公司发展铸就更加坚实的基石,谱写更加绚丽的篇章。