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首钢水钢煤焦化公司型煤系统联动调试成功

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-21  来源:我的钢铁网  浏览次数:527
 
核心提示:近日,随着水钢煤焦化公司型煤系统吐出一枚枚黑色椭圆型的型煤,标志着水钢型煤系统联动调试成功,为增加焦炭产量,减少炼焦操
      近日,随着水钢煤焦化公司型煤系统“吐”出一枚枚黑色椭圆型的型煤,标志着水钢型煤系统联动调试成功,为增加焦炭产量,减少炼焦操作运行成本,降低配合煤成本打下坚实基础。

据了解,型煤是用粉煤或低品位煤经筛分、粉碎、配料、搅拌后通过加压等过程制成的具有一定强度和形状的煤制品。型煤具有提高燃烧效率、减少能源浪费、改变单一煤种的性能缺陷、减少块煤需求、减少环境污染等优点。

目前,水钢煤焦化公司“以焦定产”的生产格局已逐渐形成,但现有焦炭产量距离炼铁高炉所需焦炭量存在一定差距。为提高焦炭产量,减少外购焦,今年2月份,该公司成立型煤炼焦攻关组,对型煤存在的基础问题和关键技术进行深入研究。

经过几个月的努力,攻关组成员结合理论研究成果不断改进,成功设计出了型煤系统。该系统产量为40—100吨/小时,单台型煤设备生产能力为目前国内最大。通过将型煤压实,增加堆比重,使碳化室容积增加,把煤制成煤饼,以此达到提高产量的目的。

此外,该公司采用煤焦油做粘结剂,将部分炼焦煤制成型煤后,再配入炼焦煤进行炼焦以增加入炉煤堆比重,改善焦炭热强度。同时,也减少了炼焦操作运行成本,降低了配合煤成本。

 
 
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