收缩

冶金信息装备网

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 客服4 点击这里给我发消息
  • 电话:0311-88357930
当前位置1: 首页 » 新闻资讯 » 管理资讯 » 正文

攀钢钒炼钢厂变革转炉下渣控制技术

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-10-29  浏览次数:168
 
核心提示:10月23日,记者在攀钢钒炼钢厂生产现场看到,7号转炉在出钢时采用了与其他转炉完全不同的下渣控制技术。炼钢厂生技室副主任工程

10月23日,记者在攀钢钒炼钢厂生产现场看到,7号转炉在出钢时采用了与其他转炉完全不同的下渣控制技术。炼钢厂生技室副主任工程师黄德胜介绍,与传统的挡渣标下渣控制技术相比,7号转炉的下渣控制技术能够减少下渣量43.3%,为降低生产成本、冶炼高级别钢种创造了条件。

在转炉出钢过程中,需要尽量减少随钢水进入钢包的钢渣量。如果进入钢包的钢渣量大,不仅会增加后部工序的生产成本,还容易影响钢水质量,增加废弃品损失。转炉下渣控制技术,就是为了减少转炉出钢时钢渣随钢水进入钢包所采取的技术措施。过去,炼钢厂5座炼钢转炉采用的都是挡渣标控制技术,下渣量波动较大。

为深入挖掘降本增效潜力,促进产品结构优化,从2013年1月份起,炼钢厂工程技术人员开始在7号转炉进行下渣控制技术研究。他们结合炼钢厂转炉冶炼工艺及装备特点,对出钢过程的下渣进行了分析,结合国内外不同下渣控制方法的使用效果,对下渣控制系统进行了重新设计、安装和调试,实现了下渣检测的自动控制。通过对转炉出钢口砌筑方式、外形尺寸进行优化,实现了下渣控制系统的经济稳定运行。

与对比炉次相比,采用新的下渣控制技术出钢过程平均下渣量减少579.8公斤,合金硅、锰收得率分别提高1.36%、1.78%,降低合金成本1.26元/吨钢,同时为开发高级别钢种创造了条件。


 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

推荐新闻资讯
点击排行

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号