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宣钢4#高炉长寿技术应用实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-06  作者:张洪海  浏览次数:240
 
核心提示:摘要:高炉长寿是一项系统工程。宣钢4#高炉采取合理设计、严格施工、高炉精细操作、管控有害元素、炉体维护等技术措施后,一代高炉寿命已经达到了10年8个月,达到了预期的长寿目标。现正在步入大型高炉长寿的先进行列。 关键词:高炉;长寿;高炉操作;炉体维护 随着钢铁业的不断发展,高炉长寿不仅能节约高额的大修费用,改善高炉技术经济指标,增加生铁产量,而且能充分发挥铁前工序的设备能力,提高整个企业的经济效益。因此,炼铁工作者越来越重视高炉长寿效益和高炉长寿的研究,实现钢铁联合企业的高效化、连续化和连续化得以正常有
 宣钢4#高炉长寿技术应用实践

张洪海

(河钢宣钢炼铁厂)

摘要:高炉长寿是一项系统工程。宣钢4#高炉采取合理设计、严格施工、高炉精细操作、管控有害元素、炉体维护等技术措施后,一代高炉寿命已经达到了10年8个月,达到了预期的长寿目标。现正在步入大型高炉长寿的先进行列。

关键词:高炉;长寿;高炉操作;炉体维护

1、前言

随着钢铁业的不断发展,高炉长寿不仅能节约高额的大修费用,改善高炉技术经济指标,增加生铁产量,而且能充分发挥铁前工序的设备能力,提高整个企业的经济效益。因此,炼铁工作者越来越重视高炉长寿效益和高炉长寿的研究,实现钢铁联合企业的高效化、连续化和连续化得以正常有序进行。国外高炉在长寿方面处于先进水平,高炉寿命大多数在10至15年之间,部分高炉寿命超过了15年。我国大多数高炉的寿命都在6至8年之间,与国外高炉有很大的差距。我国从八十年代以来重视高炉的长寿化研究。

宣钢4#高炉有效容积1800m3,于2005年10月24日建成投产,截止2016年7月份已经生产了10年9个月,生铁产量总计1609.18万吨,单位炉容生铁产量8940t/m3。目前还在生产,炉缸炭砖温度200℃~250℃,高炉寿命有望进一步延长。

2、长寿化设计及施工

宣钢4#高炉以“先进、长寿、经济、环保”为设计原则,主要特点是大炉缸、加深死铁层、适当矮胖、减小炉身和炉腹角。炉缸高度4300mm,炉缸容积占高炉有效容积的18.75%,保证风口前有足够的风口回旋区,有利于煤粉的充分燃烧及改善高炉下部中心焦的透气(液)性,有利于改善气体动力学条件。死铁层深度2143mm,死铁层深度占炉缸直径的21.43%,减轻铁水环流造成的“象脚”状异常侵蚀,提高炉缸、炉底寿命。为适应宣钢原燃料条件,炉型适度矮胖,高径比2.41,适当减小炉腹角,有利于炉内煤气流均匀分布,延缓对炉腹、炉腰冷却壁的冲刷、损坏,延长炉体寿命。

宣钢4#高炉采用陶瓷杯炭砖水冷炉底、炉缸结构。炉底下部砌筑一层石墨炭砖、三层半石墨炭砖,炉底上部砌筑微孔炭砖,炉缸外侧环砌炭砖,炉缸内为陶瓷杯结构。铁口区域和铁口以下的杯壁厚度逐渐增厚,并与陶瓷垫形成平滑过渡的“锅底”型热面,风口区域采用与陶瓷杯壁相同材质的单元式大块风口组合砖。在陶瓷杯、风口组合砖内衬结构中采用了膨胀垫、缓冲密闭层、结构密闭等技术。

冷却系统采用软水密闭循环冷却冷却。

施工质量是高炉长寿至关重要的一环,主要是要加强施工质量的监督和管理,制定一系列比较完善的施工质量标准,尤其是高炉炉缸的耐火材料制造、砌筑,对其施工后耐火材料的砖缝要求很严,否则生产中铁水容易渗透,并造成耐火材料的侵蚀、上浮,导致高炉寿命的降低。

3、高炉长期稳定顺行技术

高炉有了合理的设计和严格的施工以后,能否达到设计要求的寿命,取决于高炉操作管理、维护水平。根据宣钢高炉原燃料特点、冶炼条件和炉型,宣钢4#高炉经过不断地探索与研究,合理调剂,稳定中心,控制边缘,管控有害元素,高炉顺行状态得到了显著改善,实现了高炉长期稳定顺行,为高炉长寿创造了有利条件,同时改善了技术经济指标。

3.1缩小风口面积,提高鼓风动能

风口面积由0.2904m2缩小至现在的0.2793m2,实际风速由250~260m/s提高到260~270m/s,鼓风动能由100~110kJ/s提高到115~125kJ/s。随着鼓风动能提高,回旋区扩大,并向炉缸中心延伸,改善了死焦堆的透液性,提高了炉缸活跃度,铁水从炉缸死料柱下方通过,减轻了铁水环流对炉缸侧壁的冲刷侵蚀,延长了高炉寿命。

3.2稳定中心,控制边缘

煤气分布影响高炉稳定顺行、节能降耗、长寿等方面。合理煤气分布的目标是,炉况的稳定顺行,煤气利用率较高,有利于高炉长寿。宣钢4#高炉的操作方针是稳定中心,控制边缘。在下部调剂日趋合理的条件下,扩大矿批,稳定气流分布,逐步将矿角外移,增加边缘矿角圈数,提高边缘矿焦比例,适当缩小中心焦角度,维持一定的中心焦圈数,形成了倒“V”型软融带,降低炉体热负荷,提高了煤气利用率。

3.3高炉操作技术管理

加强入炉原燃料管理,保持高料位,降低入炉含粉。维持入炉原燃料结构的稳定,尽量减少原燃料结构的调整次数和幅度。从2014年12月后宣钢4#高炉烧结矿配比由67%提高至72%。从货源、进厂验质、配煤、喷吹等环节加强管理,稳定煤粉质量。与有关院校合作,开展炉料熔滴研究,指导高炉操作。

保持合理炉型,建立符合原料条件的炉型温度标准,并通过生产实践对炉型参数进行合理修正,进一步促进炉况稳定顺行程度的改善,坚持标准化操作,维持合理的操作炉型。加强参数控制管理,实施低硅冶炼,[Si]+[Ti]按照0.40%~0.55%控制,稳定风量,稳定综合负荷,稳定炉渣碱度,保证炉缸热量充沛,保持良好的渣铁流动性。高度重视炉缸工作的均匀性、活跃性。在下部调剂中稳定高风温和喷煤量,全开风口、全风量作业,保持较高的鼓风动能,促进炉缸全面均匀活跃。制定炉缸工作活跃性、炉况稳定性、煤气流合理性、炉型管理的判别标准,细化高炉操作。

3.4加强铁口维护

维护好铁口,出尽渣铁直接关系到高炉的强化及长寿。铁口过深时铁水对炉底冲击大,炉底侵蚀会加快;铁口过浅则渣铁出不净,对铁口周围冷却壁的安全产生威胁。宣钢4#高炉铁口深度一般维持在2.9m左右。改善炮泥质量,加强铁口维护,避免烧铁口、潮铁口出铁,保证铁口深度合格率,及时出尽渣铁。

4、炉况长期休风快速恢复技术

休风前炉况的稳定顺行是快速恢复的前提和基础。休风前确保炉况顺行良好,煤气流分布合理,炉缸工况良好,炉缸热量充沛,为恢复炉况时煤气流的迅速重建创造条件。各段休风料负荷要与减风、停煤时间对应,各段休风料在规定的时间内到达指定位置,净焦必须到达炉腹、炉腰位置。复风初期,煤气流重建,控制合理的全炉压差,掌握好加风、送煤、开风口,渣铁组织等细节操作,达到炉况快速恢复的目的。

5、有害元素的管控技术

有害元素锌和碱金属对高炉顺行和长寿影响很大。宣钢4#高炉锌负荷低于400g/t(Fe),碱金属低于3.5kg/t(Fe)。根据高炉对有害元素含量的要求,制定进厂各种原燃料有害元素含量控制范围,从源头上控制有害元素含量。对同一品种不同有害元素含量的物料,在生产中要高低合理搭配,避免造成某一种有害元素含量超过控制范围。跟踪入炉原燃料中的各种有害元素的含量,计算有害元素收支情况,,指导高炉操作,形成定期排碱制度,发现异常时,及时调整高炉原料结构或入烧原料结构。

6、炉体维护技术

炉缸炭砖气隙是影响炉缸有效传热、铁口区域出现侵蚀的重要因素。利用定修机会对炉缸部位开孔检查排气和排水情况,并进行灌浆,及时将炉缸炉墙冷侧可能出现的气隙和煤气通路填充密实。风口漏水及时休风更换,避免炭砖氧化变质。

2013年1月16日位于西铁口下方炉缸碳砖T1493和T1593升高至700℃以上,高炉安全生产受到严重威胁。通过提高炉体冷却水量至3650 m3/h,提高钛负荷至9.5 kg/t(Fe)以上,阶段性堵风口限制冶强,进一步限制有害元素含量等技术措施,炉缸炭砖温度逐步降低至230℃~350℃之间。

7、结语

合理设计和严格施工是高炉长寿的重要环节。高炉建成投产后,高炉长寿是一项维护技术方面的系统工程,最关键的是对煤气流进行有效控制。宣钢4#高炉操作方针坚持以中心为主边缘为辅的上下部调剂,对炉体进行有效维护,对有害元素进行管控,降低炉体热负荷,减轻炉缸环流侵蚀,延长了高炉寿命。

 
 
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