靶向选题 吹响攻坚号角
备品工段作为轧钢生产的关键配套环节,作业质量直接决定轧制生产线能否连续高效运行。此前,工段每月平均产生3块废钢,处理废钢误时达46分钟,废钢问题成为制约生产效率、增加运营成本的拦路虎。
废钢带来四大负面影响:中断轧制节奏造成产能损失,增加物料、能耗及维修成本,导致产品质量波动,加剧设备损耗缩短使用寿命。面对痛点,轧钢总厂迅速成立由工段长、技术骨干、一线员工组成的攻关小组,将“降低每月废钢块数”列为重点攻关课题,全面打响废钢治理攻坚战。
精准施策 破解治理难题
攻关小组从人、机、料、法、环五方面全面排查,经严格要因确认,锁定轧辊材质不佳、轧辊使用不当、轧辊轴承烧箱、辊系备件老化失效四大核心要因,靶向制定专项整改措施,确保整改落地见效。
建立轧辊全生命周期检测机制,到货时严格检查表面质量与直径,使用中换辊必查、定期探伤,及时发现并处理裂纹、掉块等缺陷,确保上线轧辊无质量隐患,从根源消除材质问题引发的废钢。
针对辊压参数不合理导致的轧制偏差、翘头扣头等问题,优化粗轧、二辊、工作辊辊压标准,根据钢温、辊温等现场条件动态调整,实现钢材平稳轧制,彻底解决轧辊使用不当造成的废钢难题。
针对轴承烧箱这一主要根源,增加轴承箱拆检频次,完善润滑巡检机制,打通散热排气孔,规范装配流程,及时更换老化水封油封,从润滑、装配、散热多维度发力,大幅降低烧箱事故发生率。
重新设计加工柱销、优化柱销孔,解决变形堵塞问题;建立阻尼体定期更换调整机制,杜绝泄压引发的辊缝异常,彻底消除辊系备件老化带来的生产隐患。
固强补弱 释放创效动能
一系列精准措施落地后,攻坚成果斐然。截至2026年4月,备品工段每月废钢块数降至1块,废钢处理误时压缩至15分钟。生产效率大幅提升,有效轧制时间显著增加,按年计算可创效约33.79万元,同时减少原料浪费、降低维修成本、节约能耗支出,减轻员工劳动强度,实现安全、生产、效益多方共赢。
为巩固成果,工段将改善经验标准化,发布新版《作业指导书》,建立轧辊车磨模型与全生命周期台账,把临时举措转化为长效机制,确保降本成果持续稳定。

