本次板坯提质试验规划多炉次实操验证,完成9炉次有效试验,全过程工艺控制整体稳定,板坯浇铸未出现套眼等异常情况,为试验成功奠定坚实基础。试验钢坯全部采用全热装模式,未穿插下线冷钢,既实现能源消耗的有效管控,又保障质量全程可追溯,从生产源头践行极致降本理念。轧制过程中,生产及温度指标始终保持稳定可控,各工序高效协同、无缝衔接。为精准检测试验效果,质量计量部对试验坯逐炉取样,完成拉伸样、金相样的延伸率与夹杂物等级专项检测,用详实数据为试验结果分析、后续工艺优化提供科学支撑。
围绕硅酸盐夹杂物的源头控制与高效去除,技术团队聚焦生产关键环节,针对性优化核心生产工艺,重点对脱氧合金化及炉后氩站处理环节进行技术改进,从工艺端为钢水质量提升、生产成本管控筑牢保障。在脱氧合金化环节,出钢时向钢包加入白灰、精炼渣等物料,有效提升顶渣碱度与夹杂吸附能力;严格遵循“先铝块脱氧、后加合金”的操作流程,从源头减少硅脱氧产物生成。在氩站处理环节,明确总吹氩时间,规范吹氩强度,采用铝线调氧技术,同时明令炉后禁止补加合金操作,既避免物料浪费,又保障钢水质量稳定性,实现工艺优化与成本管控双向赋能。
试验数据显示,此次板坯提质试验成效显著,试验坯的延伸率与硅酸盐夹杂物等级均实现有效改善,圆满达成预期提质目标,为高端卷板产品生产奠定核心质量基础。冷轧试轧环节同步高效推进,完成全部60卷试验钢试轧工作,试轧厚度最薄低至0.175mm,试验钢整体质量表现良好,产品轧薄能力实现新突破,进一步提升了产品市场竞争力。同时,技术团队坚持问题导向,在试验过程中精准发现个别炉吹氩强度控制轻微异常,第一时间完成问题分析,为后续工艺持续优化、实现降本提质增效精准指明方向。
攻坚提质强实力,创新降本赢市场。此次板坯提质试验的成功,是鑫达以市场需求为导向、持续推进技术创新和工艺优化的重要成果,不仅有效提升了板坯产品核心质量指标,降低高端产品生产工艺成本,更筑牢了公司高端卷板产品的生产工艺基础。未来,河北鑫达钢铁集团有限公司将以更精准的工艺优化、更严格的质量管控、更高效的生产组织,推动产品质量向更高水平迈进,以高性价比产品满足客户多元化、高品质需求,在提质增效的道路上稳步前行,为公司高质量发展注入强劲技术动力!

