此前,该厂扒渣工作采用人工方式进行。为提高职工岗位操作技能,该厂总结提炼并推广了空、准、稳、顿、捞“5字扒渣操作法”,但受各种因素影响,依然存在作业效率较低、扒渣不净等问题。对此,该厂联合外部单位携手进行脱硫系统升级改造,完善生产线数字化智能化设计,通过集中远程控制、模型算法、物联网、流程可视化等技术集成应用,实现脱硫扒渣全流程自动化运行。
如今,岗位操作人员给出“一键脱硫”指令后,系统即按程序设定自动完成下枪、喷吹、提枪、倾翻车倾斜、扒渣机定位以及扒渣路径优化等系列动作,直至脱硫后半钢出站。自动化操作不但提高了作业连续性,而且能有效控制渣中铁水流失,有利于提高生产效率,降低职工劳动强度,为生产高效稳定运行和优化各项技经指标创造条件。

