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方大达钢机制车间提前完成年度产值目标

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-12-24  来源:我的钢铁网  浏览次数:388
 
核心提示:岁末将至,捷报频传。截至2025年12月中旬,方大达钢动力厂机制车间累计完成产值1503.87万元,超额17.49%提前达成年度目标,为企
 岁末将至,捷报频传。截至2025年12月中旬,方大达钢动力厂机制车间累计完成产值1503.87万元,超额17.49%提前达成年度目标,为企业高质量发展交出了一份亮眼答卷。

精细管理筑牢生产“压舱石”

走进机制车间,高速运转的机床轰鸣声此起彼伏,身着工装的技工们专注于切割、铣削、钻孔等工序,每一个环节衔接紧密、高效有序。

新厂试生产以来,面对订单激增、交货周期缩短、技术难度加大等多重挑战,车间主动担当,牵头成立加工攻坚小组,以“提质、增效、降本”为核心,对新老厂区“两线作战”任务进行科学拆解与精准分配,制定“周计划、日调度、时跟进”的精细化管理方案。

针对关键零部件加工瓶颈,车间优化生产排程,推行“一人多机、一岗多能”弹性排班机制,合理调配人力资源,最大限度释放设备潜能;质量管控上,构建全流程“质量防线”:从原材料收货验收到加工过程互检,再到成品出货验收,每道工序设置严格关卡,确保产品一次合格率稳定在98%以上。“过硬品质是我们赢得用户信任的底气。”车间副主任彭忠良说。

在新老厂区设备迁移的关键节点,车间科学统筹资源:优先拆除非关键生产设备,利用生产淡季、周末等非核心时段集中迁移设备,避免产能中断。其间,累计完成106台设备搬迁、4806米电缆敷设、2604米气体管道安装、36个利旧配电箱改造及多项配套设施搭建,为新厂区顺利投产奠定了坚实基础。

技术创新激活发展“新引擎”

如果说精细管理是车间高效运转的“压舱石”,那么技术创新则是激活发展动能的“新引擎”。车间始终鼓励员工立足岗位开展“小发明、小创造、小革新”,本年度申报小改小革19项、合理化建议32项,其中17项小改小革、18项合理化建议获奖,一系列创新成果成为产能提升的“加速器”。

金工大班改进锯床钻杆下料工艺的案例尤为典型:针对新高炉所需钻杆,传统加工方法80根需耗时7.5小时,技工们自主设计专用工装,采用整捆下料方式使钻杆缝隙紧密贴合,日下料量从85根跃升至200根,效率提升135%,每日节约人力成本超2000元。

新产品开发领域同样成果丰硕:成功研制炼铁厂补气调节器,将外购薄壁管改为9mm厚壁管,通过手工锻打解决变径管加工难题,18件产品不仅使用寿命显著延长,还创造产值1.35万元;利用边角旧料制作新厂区热检保护罩47件,创产值3.055万元,实现安全防护与资源循环利用的双赢。此外,修复闲置钻杆高频淬火设备、优化切削刀具实现一次成型加工、改进钒渣破碎锤工艺延长寿命6.5倍等革新,既破解了生产难题,又降低了运营成本,为车间持续高效运转注入强劲动能。

凝心聚力锻造攻坚“主力军”

人心齐则泰山移。车间的优异成绩,离不开一支敢打硬仗、能打胜仗的员工队伍。车间坚持以人为本,通过技能比武、岗位练兵搭建成长平台,激发员工干事创业的热情与活力。

750气锤安装现场,技工们克服设备重达26吨、安装精度要求高的困难,采用“吊车+平车横推”创新方案,仅用20余天完成初装与基座浇筑,18天保养期后试车一次成功,为大型锻造毛坯件制作提供了强力支撑。加工炼钢厂水冷罩时,面对方管三角连接处焊接难题,团队重新设计水冷线路,两个半月完成82件加工,创造产值8.36万元。接到焦化厂17.4米长平煤杆制作任务后,铆焊团队克服钢板变形等问题,将常规3至4天的加工周期压缩至2天,助力公司超低排放技改项目快速推进。

从经验丰富的老师傅精准破解复杂加工难题,到青年技工快速成长为技术骨干,再到班组协作连续奋战完成紧急订单——“拧成一股绳、劲往一处使”的拼搏精神,在机制车间汇聚成攻坚克难的强大合力。

风好正是扬帆时,策马扬鞭再奋蹄。提前完成年度产值任务,是对机制车间过往努力的肯定,更是新征程的起点。未来,机制车间将持续以昂扬姿态深耕精细化管理,以创新思维破解发展难题,以团队合力锻造核心竞争力,为方大达钢打造行业标杆企业注入更强动力。

 
 
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