作为该公司高附加值型钢产品中的“拳头产品”,317单齿履带钢原有生产流程存在明显瓶颈。在该产线钢坯需经粗轧机开坯后冷却,再重新入炉进行二次加热轧制。该冗长工艺不但制约产能,而且能耗高,多次吊运环节也影响产品稳定性。
针对这一难点,该厂异型车间技术团队开展开坯孔型工艺设计优化攻关,取消中间冷却与二次加热环节。经试验与调整,该产线成功实现了“一火成材”,钢坯加热后即可直接连续轧制,工艺流程大幅简化。
优化后的成效十分显著:生产节奏明显加快,订单交付压力有效缓解,煤耗与电耗同比减少约50%,绿色生产水平大幅提升。同时,该产线工艺的缩短避免了多次热循环造成的温度波动与表面氧化,产品尺寸精度和表面质量同步改善。
“工艺突破为我们打赢收官战增添了底气。”该公司异型车间主任吴茂盛表示,该车间将以此次工艺优化为起点,持续推进工艺技术革新,为提升核心产品竞争力、推动节能降耗提供有力支撑,助力该公司在冲刺年度目标的赛道上加速前行。

