电气控制系统方面
引入当前先进的SIEMENS-S7-1500PLC电极升降自动控制系统,搭配专用模块与真有效值变送器,构建起更稳定、灵敏的控制体系。新系统不仅增强了故障自诊断和响应能力,还能精准调控工艺参数,保障钢水质量稳定。同时,优化后的人机交互界面更加直观便捷。
液压阀台系统方面
针对原设备响应迟缓、存在内泄隐患的问题,全面更新核心部件,采用新型比例阀与集成式阀块,并重新规划系统布局。改造后液压动作精确性和响应速度大幅提升,能量损耗与泄漏风险显著降低,确保了电极升降、炉盖升降等关键动作的平稳可靠。
水冷系统方面
对关键部位的水冷管道进行材质升级和路径优化,选用耐高温、抗腐蚀的优质管材,重新设计管道布局以改善水流动力学特性,从而提高冷却效率。此外,外聘专业团队加强管道的支撑与防护,增设温度、流量、压力在线监测点,实现对系统状态的实时监控和提前预警,有效降低因冷却失效引发的生产事故与设备损伤风险。
试运行阶段数据显示,改造后电极每分钟升温速度提高30%,弧流稳定性提升25%,水冷系统冷却能力增强40%,水冷电缆接头使用寿命显著延长,设备整体运行效率大幅改善。每炉钢的升温时间缩短5-10分钟,预计每年可为企业节省费用约468.6万元。同时,三大系统还实现运行参数的实时监控和异常情况的自动预警,有效规避高温、压力异常等安全风险,设备运行的稳定性与安全性得到显著提升。
西宁特钢微信公众平台出品

