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罗源闽光维检事业部完成连铸钢坯检测系统升级

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-06-12  来源:我的钢铁网  浏览次数:401
 
核心提示:近日,罗源闽光维检事业部钢轧电修作业区连铸电工班完成连铸2号机输送辊及出坯辊区域钢坯位置检测系统升级改造,为连铸生产线稳
 近日,罗源闽光维检事业部钢轧电修作业区连铸电工班完成连铸2号机输送辊及出坯辊区域钢坯位置检测系统升级改造,为连铸生产线稳定运行筑牢安全防线。

原系统采用激光检测钢坯位置,经网线、分配器、交换机将模拟量信号回传至PLC控制系统。由于该检测设备靠近连铸生产区域,高温环境致使电子分配器频繁故障,钢坯位置信号时常中断,不仅易造成设备结构损伤,还可能影响下游移钢机稳定运行。

针对这一状况,连铸电工班开展专项技术攻关,创新推出“去繁就简”方案,取消故障率高的中间分配器,消除单点故障隐患,并用耐高温屏蔽双绞线替换普通网线,使线缆耐温上限提至200℃。同时,将激光检测从模拟量信号转为抗干扰更强的开关量信号,重构传输路径,让检测信号直连PLC控制系统。

改造后,钢坯抵达输送辊末端时辊道精准停转,待挡板有序降落后,钢坯平稳进入出坯辊道,实现了钢坯运行智能管控。截至日前,该系统已连续稳定运行超90天,显著提升了生产安全性与稳定性。

 
 
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