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陕钢龙钢:寻找降本增效“最优解”

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-31  来源:我的钢铁网  浏览次数:814
 
核心提示:面对严峻的生产经营形势,今年初以来,陕钢龙钢设备管理部围绕生产成本再降300元/吨的降本增效目标,眼睛向内,深挖内潜,加强技
 面对严峻的生产经营形势,今年初以来,陕钢龙钢设备管理部围绕生产成本再降300元/吨的降本增效目标,眼睛向内,深挖内潜,加强技改,不断寻找降本增效“最优解”,为企业实现经营目标不断努力。

找准磨损要害,得出“节约最优解”

450m2烧结机尾除尘管道是输送烧结除尘灰的大动脉。该除尘管道采用8mm碳钢板制作而成,除尘管道受除尘灰的连续冲刷,管道的弯头部位频繁出现破损,每次检修必须高空进行包覆补焊作业,维修、清扫工作量大成为影响环境、生产的“顽疾”。

针对这一“顽疾”,该公司设备管理人员与班组技术人员共同“分析病因,对症下药”,找出了磨损要害,即除尘管道的内壁受管道内的除尘灰的连续冲刷,特别是在弯头处的冲刷阻力最大,导致除尘管道弯头频繁破损。他们经过反复的比对论证,大胆创新,另辟蹊径,巧妙地将陶瓷衬板应用在除尘管道弯头的内壁,彻底消除了这一“顽疾”。改造后,不仅解决了除尘管道破损频繁、维修难的“顽疾”,而且改善了生产现场环境,同时年可节约成本15万余元。

依靠永磁魔力,找到“降本最优解”

265m2烧结制粒机是烧结生产工艺中的关键设备,承担着烧结工艺中混匀料的制粒、运输给料任务。由于制粒机动力系统结构为“电机-联轴器-减速机”的刚性传统模式,设备在运行期间存在电机和减速机振动大、电机启动电流大、设备更换和维修频繁等现象,不利于“厚料层烧结”降本增效工作深入开展。对此,该公司设备技术人员在查阅大量资料后,通过刚性、耦合、永磁连接的对比、分析及同行业了解咨询,成功引进了永磁联轴器对265m2烧结制粒机动力系统实施了技改。

技改后,将原有的刚性连接方式变为磁力连接,利用联轴器永磁材料所产生的磁力作用,完成力或力矩无接触传递,实现能量的“空中传递”,使减速机、电机的振动值由4.5mm/s降低至2.3mm/s,成功实现了设备平稳顺行。据了解,永磁联轴器是利用永磁材料所产生的磁力作用,通过调整气隙间隙来实现转矩的传递,只需冷装、无需精准校对就可实现设备平稳运行。这不仅缩短一半维修、维护时间,而且减少维修人员数量。经估算,每年可节约维修成本和备件费用20余万元。

 
 
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