该厂原2号精炼炉液压泵主泵油管一端为90度连接形式,在生产中90度弯管处受压力冲击经常出现漏油现象。针对这一问题,该厂炼钢维检人员利用2号精炼炉中修时机,对液压泵油管和液压站蓄能器管路进行改造,将90度连接形式改为直接连接形式,从而减轻压力冲击,年可节约液压油费用1.75万元。同时,他们还对2号精炼炉液压站蓄能器管路进行改造,自行加工20兆帕压力油管代替原有两端90度的硬管路,使压力冲击得以缓冲。改造后,漏油现象不再发生,既节约了液压油材料费用,又可保障生产有序进行,年可节约液压油2.8万元。
在3号方坯连铸机中修期间,该厂维护人员自行对冷床侧挡轮底座进行改造,将变形及损坏的侧挡轮槽钢底座拆除,用钢板铺设在侧挡轮下方,将挡板与基础底座钢结构进行焊接加固,达到增加强度的目的。这项改造不仅降低了材料损耗和维护职工的劳动强度,还杜绝了冷床掉道现象的发生,确保了生产的稳顺,年可节约备件费用8万元。
供水车间原4号方坯浊环系统循环量大约为每小时1100立方米,回水池容积为每小时210立方米,由于回水池容量相对系统循环水量较小,缓冲能力较弱,常常造成水池溢流。该车间职工提出在4号方坯浊环回水管道上,接入一根DN100管道至平流池,并加装电动阀门,由主控室控制调整回水量。当回水量大时,通过调整使部分回水分流至平流池,作为板坯浊环补水,从而杜绝4号方坯浊环水池溢流现象,年可节约水能源费用10万元。
轧线卸卷小车原提升装置卷取机内冷却水较多,导致提升缸升降垫板锈蚀腐烂,从而使提升缸内泄、密封损坏。针对此问题,轧钢维检车间技术员自制耐磨防护垫板,增加垫片厚度,保证液压缸正常动作。今年2月份以来,自制垫片安装使用后,避免了提升缸损坏事故,年可节省备件费用2万元。