今年以来,冷轧厂以“强化管理提升,助力企业创效”专项行动为契机,不断加强标准化管理工作,充分释放产线效能,酸轧线平均机时产量同比提升35%,最高运行速度提升32%。然而,在产量提升的同时对生产设备也是严峻的考验,比如振动随着生产速度的增长而增大,尤其是F4轧机主电机运行当中振动大,轴承油发黑频繁,是酸轧线稳定生产的重大隐患。但是,如果更换轴承则需要停机3天,严重影响生产效率,造成生产损失。
为查清设备问题原因,防止因设备不必要维护造成的时间浪费,该厂设备管理科与设备运行保障公司技术科联系,借助振动检测设备,检查主电机轴承的运行状态。根据振动测量要求,测量时需要轧机高速稳定运行1分钟。为此,设备管理科与生产技术科沟通后决定,在振动测量时计划安排薄规格生产,延长轧机高速运行时间。主操作工合理控制稳定速度,为测量创造条件。电气人员在控制室,关注电机参数屏幕,并报出稳定转速。同时,现场机旁人员指挥操作工和电气人员配合测量,各单位人员尽职守则,密切配合,克服现场噪音大、油多等不利因素,准确测量电机的动态运行振动数据,为电机设备维护提供科学依据,保证生产设备稳定运行。