为提升降本增效能力,北营公司相关部室和生产单位结合实际,严抓基础精细化管理,积极开展深度攻关,不断推进挖潜增效,提高企业经济运行质量。钢铁料消耗占炼钢成本的90%以上,是降本增效的“牛鼻子”。北营制造部积极协调国贸公司,减少小批量合同品种生产,实施季度合并生产,减少生产损耗。针对北营炼钢厂一区转炉小的实际,密切与采购中心协调沟通,确保小型废钢市场量供应充足。同时,为保证工序产品质量,北营制造部加强与北营炼铁厂协调沟通确保铁水质量,满足炼钢工序生产需求。
作为降低钢铁料消耗的生产实施单位,北营炼钢厂统一思想,紧密围绕钢铁料消耗指标,强化科学精细管理,从降低单耗、优化钢铁料入炉结构入手,全面降低钢铁料单耗以及成本。该厂与同行业先进单位对标,寻找差距,制订措施,成立了钢铁料消耗攻关小组,重新制订形成了《降低钢铁料消耗攻关方案》。他们定期召开专题会议,对存在的问题认真分析总结,并制订有效措施、解决实际问题。在开展降低钢铁料消耗攻关工作中,按照“控制浪费、实现循环”的管控措施,根据单位现状,对影响钢铁料消耗的各个节点环节明确指标,具体攻关。在结构优化上,通过利用铁水价格高,市场废钢供应充足的实际情况,开展降低铁水消耗工作从而降低消耗成本,每吨铁水较废钢价格高300元/吨左右,降铁水耗从原来的1020kg/t,降低到目前的1000kg/t以下,吨钢成本降低6元/t,月经济效益达370万元。