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三钢:踏上智能炼钢之路

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-20  浏览次数:198
 
核心提示:2015年,福建三钢集团公司炼钢厂共28项重点科技进步项目立项。这些技术创新项目提升了炼钢厂的技术水平,在降低成本、提高质
       2015年,福建三钢集团公司炼钢厂共28项重点科技进步项目立项。这些技术创新项目提升了炼钢厂的技术水平,在降低成本、提高质量、稳定炼钢过程中,不断带动经济技术指标持续向好。2015年,该厂新增8项实用新型专利,组织申报13项新专利。

着眼提高炼钢水平

2015年下半年,三钢炼钢厂63项自动炼钢项目启动,标志着三钢炼钢厂踏上了智能炼钢之路。

自动炼钢项目的逐渐启动,使该厂的炼钢生产模式开始逐步转变。该厂精炼喂丝系统的自动化技术,已在炼钢厂一炼钢转炉车间投入使用,自动喂丝比例大于95%;VD炉抽真空过程自动控制技术,把人工手动进泵和调整蒸汽压力变成了一键式抽真空,提高了VD炉真空度合格率;120吨自动加料自动氧枪系统的开发应用,使计算机可根据加料模型自动进行振料、配料、向炉内加料作业,完成一炉钢的加料造渣,目前自动加料系统分别在3座转炉投入常规使用,各模型已基本满足生产需要。

另外,板坯开浇升速自动化控制,将手工开浇升速改为自动控制,减少人为事故;该厂二连铸车间开发的一键式拉速升降系统,由电脑实现自动控制,有效地保证了调速的稳定,目前已经在3台连铸机上投入使用。自动炼钢项目的陆续开展,极大地提高了三钢炼钢技术水平,对优化炼钢生产产生重大影响。

着重降低炼钢成本

三钢炼钢厂立项的集团公司重点攻关项目“优化转炉渣料结构,持续降低钢铁料耗”,为三钢降成本开辟了新的途径。该厂根据冷料结构控制热平衡,摸索并建立不同装入制度下的造渣与枪位控制制度,稳定过程与终点控制,减少冷却剂的加入量,效果显著。2015年,该厂钢铁料消耗1063.64公斤/吨钢,比2014年降低3.4公斤/吨钢,降成本创效达5800多万元。

该厂开展的轻烧白云石生产使用攻关,根据物料平衡及热平衡,计算出每炉所加轻烧白云石的重量,制订出不同铁耗条件下轻烧白云石造渣生产使用方案,达到二档攻关目标;提升板坯表面质量技术攻关,通过对毛刺机进行升级改造、加装上压轮,优化刀片工装及更换周期,加强关键切割参数控制等措施,解决了180毫米小断面毛刺难以去除的顽疾,去毛刺率从96.38%提高到99.37%。同时,三钢炼钢厂从工艺质量控制、生产操作、设备状况等多个方面入手,对降低板材改尺率展开攻关,改尺率稳定控制在1%以内。

着力稳定过程工艺

炼钢系统的稳定是洁净钢生产的基础,2015年,三钢炼钢厂开展了多项稳定系统温度的攻关活动。

由该厂开展的系统温降攻关,通过降低开机对接过热度、降低品种钢连浇过热度、连铸浇注过程温降等攻关活动,稳定系统温度控制,目前已经完成第一阶段的攻关目标;钢包加盖稳定运行攻关,已经完成余钢返回车与钢包行走机构的激光测距连锁运行;通过跟踪中间包烘烤参数,已经对二炼钢连铸两台铸机的烘烤器进行改造,最终将实现标准、智能烘烤中间包,提高中间包烘烤的可控性和有效性。

 

 
 
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