降低板坯中间包冻块量。2013年,针对韶钢炼钢厂2台板坯连铸机中间包停浇冻块量大、损耗大的难题,朱远坚带领团队通过优化中间包挡渣坝结构,在挡渣坝下部开一个60mm×100mm的小孔;同时,制定和开展中包冻块重量劳动竞赛,实行正激励,提高班组的积极性,中间包冻块由原来8.03吨降到4.43吨,年创造经济效益250万元。此项课题成果荣获韶钢2013年一季度自主管理成果发布金奖。
减少板坯头尾坯切废量。2014年,针对板坯头尾坯切废多,造成成本浪费大的问题,他又带领团队开展减少板坯头尾坯切废量攻关。通过推广开浇渣的使用、引锭材料改进、中间包烘烤和吹氩、规范开浇和出尾坯的拉速控制、优化开浇和出尾坯的二冷配水制度等措施,头坯由原来5米降至1米,尾坯由原来7米降至2米,大大降低头尾坯损耗,提高头尾坯的质量,减少切废损失,实现年降本增效500万元。此课题成果荣获韶钢2014年三季度自主管理发布金奖。同时,这种尾坯封顶工艺技术得到推广应用,他和团队还申请了“一种高收得率的板坯连铸机自动封顶工艺”发明专利(审查中)。
提出扇形段开口度标定新方法。针对韶钢4号连铸机扇形段开口度标定每次需要临时加标定垫块,需要时间长,且操作工在扇形段标定过程容易出现操作误差,造成较大生产事故的情况,朱远坚通过认真观察和试验,提出了4号机扇形段开口度标定新方法。即在每个扇形段配置标准垫块,调整扇形段标定压力,并实施扇形段标定检验法。实施新扇形段标定方法后,不仅提高扇形段标定效率,还避免扇形段标定出错,从而提高扇形段开口度精度,有效改善铸坯质量。目前,这种方法得到推广应用,并正在申报技术秘密。
对于炼钢生产而言,连铸工序事故是对生产成本的最大浪费。为有效降低漏钢事故,3年来,朱远坚带领团队开展板坯无漏钢攻关:一是制定完善岗位操作规程,并严格执行;二是强化设备点检和生产过程的点检跟踪,及时掌握设备运行状况,使设备稳定性和可靠性大幅提高;三是通过推广精细化操作,认真做好每个操作细节。在朱远坚和他的团队的努力下,炼钢厂4号连铸机实现3年零漏钢事故的突破,降本增效十分明显。