为了有效提高铸坯质量,该厂先后邀请科研院校专家到现场进行论证和指导,根据专家的意见和建议,分别对结晶器水冷却喷淋系统进行优化;改变了二冷动态配水的方案,针对不同钢种选择不同的冷却方法,基本解决了低合金高强度钢的边部横裂纹问题,改善了铸坯表面质量。
同时,该厂转炉炼钢炉前班减少“富贵料”、增加“贫民餐”,其中转炉车间炉前以石灰石代替部分石灰,吨钢石灰加入量由原来的50千克降至31千克,平均吨钢降低成本6.84元,每月直接创效102.6万元。一次除尘系统的风机转子使用周期寿命为7天左右,运行周期短。对此,该厂在风机机壳增加转子反冲洗装置,通过对转子的在线冲洗,使转子表面挂灰在水的冲洗下剥离脱落,减少转子挂灰量,并根据吹炼时间,调整冲洗时间,延长了转子的使用寿命,每月可节约费用2.5万元。