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长钢公司动力厂精细化操作提升气体质量

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-10-20  浏览次数:129
 
核心提示:长钢公司动力厂制氧车间通过严控气体相关参数、关注该危险源点变化等措施,不仅避免了碳氢化合物含量超标,同时也确保了各种气、

长钢公司动力厂制氧车间通过严控气体相关参数、关注该危险源点变化等措施,不仅避免了碳氢化合物含量超标,同时也确保了各种气、液体压力和品质,使瓶装氧气纯度达到99.2%,炼钢用氧压力不小于15兆帕,氮气、氩气纯度分别达到99.99%、99.995%以上,受到用户好评。

氧气生产过程中,空分塔或液氧储槽内所含碳氢化合物超标,影响气液体质量,高度聚集时甚至发生爆炸。因此,制氧车间严格精细化操作。30000立方米制氧机组处于带氩运行状态,工况稍有偏差就会给整个系统带来波动,甚至导致供氧中断。为此,各班人员精细化操作,严格按照修订的规程进行操作,避免工况大起大落,使机组连续平稳运行。严格工艺考核,该车间专门出台了《制氧工艺考核办法》,对各系统工况调整和工艺参照值做了明确规定。由各班组长负责,对制氧机运行状况对照标准进行调控,作业长每天通过计算机查看运行趋势,发现工况偏差及时调整,并对工况控制稳定的班组予以奖励。规范化验流程,氧储槽中碳氢化合物含量的化验次数由每周一次提高到两次,液氧吸附器由20天倒换一次改为15天,液态氧化验由室外取液改为室内管道直接取液,确保化验数据更具科学性、准确性。


 
 
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