中国钢铁企业网张钢讯山钢集团张钢炼钢厂炼钢作业中心,2#转炉开始兑铁,主控室里一助手的操作画面显示风机提速至800rpm,3分钟后转炉回零位,风机开始提速至1000rpm,冶炼3分钟时,风机进一步提速至1160rpm……随着转炉冶炼的“步伐”,操作画面上的风机转速也在高低有序地“跳跃”着,一旁OG主控操作画面上,环缝位移也随之变化。这是炼钢厂对2#转炉风机优化带来的积极变化。
原来的2#转炉OG风机控制是转炉开吹后转速提至1160rpm,出钢时降为500rpm,整个运行高速时间约为25分钟。经过对转炉冶炼步骤对风机需求的深入分析,本着降低耗电量、提升煤气回收效率等降本增效原则,炼钢厂对2#炉OG风机系统进行了全面优化,实行分段控制风机转速,使转速与转炉操作匹配,并设定为自动控制,方便主操人员进行操作(遇特殊情况,可切换为手动),调整后整个运行高速时间约为11分钟;为避免对环境造成影响,对环缝的调整进行了优化,提前调整环缝位移,既可保证流速和除尘效果,又可保证放散时放散塔排放达标;实现每炉连锁自动降罩,进一步减少炉口空气的吸入量,可迅速达到煤气回收的条件值,保证煤气品质和烟道末端温度在合理范围内。优化实施后,在不增加设备及改造的前提下,年创节电效益50万元,煤气浓度提升12%以上,吨钢平均多回收煤气约5nm3,年可增效益约381.2万元。