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国堂钢铁烧结总厂完成300㎡烧结机系统中修攻坚,优化烧结能耗

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-07  来源:我的钢铁网  浏览次数:391
 
核心提示:在国堂钢铁公司深化降本增效、推进绿色低碳生产的整体部署下,烧结总厂以300㎡烧结联合中修为关键契机,全面启动能耗优化专项攻
 在国堂钢铁公司深化降本增效、推进绿色低碳生产的整体部署下,烧结总厂以300㎡烧结联合中修为关键契机,全面启动能耗优化专项攻坚行动,聚焦烧结机、环冷机核心设备,以漏风治理与余热烟气高效利用为核心目标,系统推进节能降本工作,实现能耗指标持续优化。

一、精准施策降电耗,生产效能双提升

1、严控设备漏风,优化运行工况

升级烧结机侧密封为柔性密封,对风箱、大烟道实施防腐耐磨喷涂处理,更换风箱支管破损软连接,全面整治双层卸灰阀等关键部件。

改造后,烧结机漏风率下降约9.2%,烧结机终点温度提升60-100℃,大烟道温度提升10-20℃,运行工况显著改善。

2、强化余热利用,提升换热效率

改造一段密封罩,更换环冷水槽,修复更换环冷内密封条,大幅提升余热烟气回收利用率;深度清洗余热锅炉、大烟道翅片及凝结器,有效提升换热效率与真空度,同步提高余热发电量。

3、量效齐增,电耗显著下降

系列措施落地后,300㎡烧结机日产量提升约200吨,吨矿电耗降低5kWh/t,节能增效成果突出。

二、系统优化省煤气,降本增效见实效

烧结总厂多措并举降低煤气消耗:以漏风治理稳定烟道温度为基础,优化工艺操作,提升浆液温度与浓度,精准控制喷浆量,确保脱硫塔出口温度达标。经多轮试验调试,成功停用塔前加热炉并实现稳定运行,日均节约煤气48.9万m³,单日降低成本4.89万元,煤气利用效率与经济效益同步提升。

下一步,烧结总厂将持续深挖节能潜力,优化设备运行与工艺管控,推动能耗指标再上新台阶,为公司高质量发展注入更强动力。

 
 
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