双板生产,是公司调整产品结构的关键举措。此前,公司结合煤气平衡问题,推行“一板一方”生产模式,但难以发挥轧材产品的效益优势。“轧材价格高于钢坯,能创造更高产值,推进双板生产,是公司产品结构调整的必由之路。而煤气平衡,是横在这条路上的最大‘拦路虎’。”制造部部长徐凯在采访中直言。
为啃下这块“硬骨头”,制造部牵头,联动炼钢事业部、能源事业部、焦化事业部,发挥生产指挥中心统筹协调作用,打出了一套煤气平衡“组合拳”。
从生产排布上做“时间差”,将双板生产安排在煤气用量低谷的夜间,错开焦化检修的煤气低产出时段;
从资源储备上做“提前量”,在煤气充足时为市煤气储柜充柜,保障生产期间民生用气的同时,释放公司生产用气空间;
从节流降耗上做“精细账”,双板生产期间关停非必要煤气消耗设备,严控焦化自身及外销宏源的煤气用量,将每一方煤气都用在“刀刃上”。
“通过错峰生产、错峰检修、储柜调峰和全面节流,目前煤气供应基本满足双板阶段性生产需求,为产品结构调整筑牢了能源保障。”徐凯介绍道。
煤气平衡的外部保障到位,炼钢事业部则在内部挖潜上持续发力,把“省煤气、降成本”的理念落实到生产每一个环节。
“双板生产需要两台加热炉,煤气用量直接翻倍,我们能省就省,能调就调,在保证生产的前提下把煤气消耗压到最低。”炼钢事业部副部长李进说。
炼钢事业部从生产组织优化入手,提升能源利用效率,让每一方煤气的利用效率最大化。
保证恒拉速,提高入炉板坯温度,减少加热炉的煤气消耗;
调整AB线生产穿插节奏,避免短浇次生产带来的耐材浪费,同时根据煤气热值、来坯温度实时调整煤气使用量;
单线生产关闭另一台加热炉的半数烧嘴,仅保持保温状态,需双线生产时提前3小时升温,大幅减少煤气空耗;
关停一台横移车,将两台横移车的保温需求缩减为一台;
生产厚规格普碳钢时,适当降低出炉温度,精准匹配钢种温度需求,从细节处降低煤气消耗。
一系列精细化操作,破解了煤气平衡难题,更在降本增效、产能释放上有了突破口。
双板生产以来,电耗明显降低,工业新水、蒸汽等能源消耗均呈下降趋势;日产能力显著提升,铁水消耗能力增强。
“双板生产时,轧机空载时间大幅缩短,电耗空耗大幅降低,这是电耗指标改善的关键。”炼钢事业部生产技术室主任师戴文广解释道。同时,双板生产关停方坯相关能源介质,水电煤气等消耗进一步缩减,实现了能源利用的集约化。
产品结构的优化,更是双板生产带来的核心效益。从“一板一方”生产到“双板”生产,轧材产量占比大幅提升,高附加值品种钢的生产能力进一步释放。“生产板坯比生产方坯的合金等成本消耗更低。同时,厚规格、薄规格品种钢的生产布局更加灵活,能更好地匹配市场需求,为公司创造更高的产值和效益。”李进表示。
双板生产成绩的背后,是全体一线职工的辛苦付出与坚守。双板生产模式下,加热炉烧嘴的开关、调节全靠人工手动操作,一次关烧嘴、调炉温的操作就要耗时近两个小时,一线职工在高温现场反复调试,只为把煤气消耗控制到最优;轧钢线支撑轨更换频率从单板的10天一次缩短至8天一次,检修人员抢抓铁水消耗的间隙,一架一架抢工更换,保障了生产线的连续稳定运行。“大家都知道公司产品结构调整的大局,虽然工作量增加了,但都全力保障双板生产顺利推进。”炼钢事业部轧钢作业区主任师徐智友的话,道出了一线职工“在通钢爱通钢、在通钢为通钢”的责任与担当。
当前,公司双板生产已步入常态化推进阶段,煤气平衡稳定可控,能源指标持续优化,产能效益逐步释放。下一步,公司将持续跟踪双板生产数据,进一步优化生产组织与能源管控措施,深挖降本增效潜力,让双板生产模式成为产品结构调整、效益提升的重要抓手,以实干攻坚推动公司向好发展。

