据悉,今年8月,钢管公司Φ114mm机组复产项目正式立项。经过为期3个月的设备检修消缺,11月18日,钢管公司根据既定方案,进行了环形加热炉点火作业。点火作业现场,钢管公司当班生产大班长、轧制车间安全员、车间负责人,钢管公司安全员、煤气安监员等关键岗位人员均提前到位,大家各司其职,对现场条件、安全措施、设备状态进行最终核查确认。经过周密准备,在该司全体干部职工共同努力下,加热炉火焰成功燃起并稳定燃烧,标志着此次点火操作取得圆满成功。钢管公司正式拉开了试轧序幕。
点火成功后,11月22日,项目团队严格落实首次推进会布置的各项工作,在安全、质量、进度管理上精益求精,顺利进入热负荷试车阶段。是日下午17点44时,首支管坯成功出炉,并依次顺利通过穿孔、连轧、张力减径等关键工序,最终成功上冷床冷却,打通了钢管生产全流程。
钢管公司有关负责人表示,此次试车不仅验证了修复后设备在负荷下的运行稳定性与精度,其试生产的Φ108×5mm无缝规格钢管经检测,壁厚偏差与椭圆度均符合国家标准,产品质量良好,成功达成了热负荷试车过程关键节点中验证设备、打通流程、确认质量“三大”目标。
据了解,在重钢集团的高度重视和大力支持下,今年8月份,钢管公司成立项目攻关组,开始进行设备重启前的准备工作,包括设备排查、人员岗前培训等。
自项目启动以来,重钢集团党委委员、副总经理徐方明定期带队前往调研复产进度。重钢集团战略投资部、经营财务部等相关部门多方配合,协同推动复产顺利进行。
钢管公司相关负责人表示,下一步,钢管公司一方面将对试车中发现的待优化项进行闭环处理,并与相关设备供应方紧密配合,优化程序,尽快将生产节奏提升至70支/小时,并实现Φ114mm机组钢管的全规格覆盖;另一方面,同步做好设备检维修保障,组织电、钳、液与生产人员全程配合,为机组的长期平稳运行做最后冲刺。

