据了解,由于轧钢厂1#线加热炉一氧化碳数据采集仪存在信号传输缺陷,仅能传输一氧化碳瞬时流量,无法统计每小时累计排放量,导致司炉工难以实时把控排放总量,存在数据滞后的“盲区”。
针对以上问题,轧钢厂成立技术攻关小组,对1#线加热炉的一氧化碳排放计量环节进行技术攻关,通过程序开发实现数据智能转换。技术骨干首先结合生产工艺,通过编写程序,在程序中将瞬时流量除以3600得到每秒流量,再对每秒流量累加3600次,计算出小时累计排放量。其次,编写定时器程序,实现“每秒触发计算、每小时汇总数据”,并在WinCC操作界面展示每小时排放数值,支持24小时数据实时更新与查看,实现数据实时自动更新,规避一氧化碳排放超标环保风险。
据该技改项目负责人、轧钢厂厂长助理吉祥介绍,此次技术改造实现了一氧化碳小时累计数据的自动统计,司炉工可便捷查看当日一氧化碳累计排放量,精准调节生产过程中的排放参数,从技术层面规避了环保超标风险,为轧钢厂环保数据的精准管控提供了可靠支撑。
此次技改攻关项目的成功,标志着沙钢永兴公司在环保管理上从依赖硬件改造向拥抱数据驱动、自主创新的重要转变。下一步,公司将依托技术创新赋能绿色生产,持续加快高端化、智能化、绿色化转型升级步伐,为实现企业高质量发展注入强劲动力。

