昼夜坚守,护航生产
技改完成后的首个生产月,正值设备深度调试期间,又恰逢密集订单的双重压力。为确保生产稳定顺行,轧钢厂迅速响应,实行厂领导与工艺技术人员24小时值班制度,全力为生产保价护航。“生产技术室工艺技术负责人姚俊波表示:“那段时间,为了优化预矫直机跟踪精度,我们与产品工程师反复核对数据,天天扎根在现场。”正是这份争分夺秒的执着,为后续产能释放打下坚实基础。
突破瓶颈,实现技术跨越
在DQ功能投用初期,因冷却集管结构变化,钢板平直度与板形控制面临严峻挑战。面对难题,厚板团队通过反复调试、优化二级模型与水比参数,将钢板外形不合格率降低至0.28%,并成功完成首次在线淬火试验,使普通Q355B钢性能跃升至Q550级别,标志着产线在线淬火处理能力取得关键突破。
产能攀升,品种拓展
从10月23日设备检修优化后,钢板矩形度与表面质量得到显著提升,冷床上料速度大幅提升,产线潜能持续释放,日产量稳步攀升,并于复产后的第30日创下峰值,最终全月顺利达成达产目标。此外,还成功完成DH36、Q460C等高强度品种钢的验证,并成功轧制了8mm厚度、3800mm宽度的极限规格,为后续承接高附加值订单奠定坚实基础。

