梅钢公司认真落实宝钢股份五届七次职代会、干部大会、2023年度管理研讨会、三届六次工代会精神,撸起袖子快快干、驰而不息向前冲,积极开展“战危机、创一流”专项行动,突出工序降本重点,以持续攻关、反复冲锋的姿态补短板、强弱项。
2月份,连铸中包连浇炉数达12.31炉,比2022年平均水平提高2.12炉,创历史新高。减少使用中包44个,降低耐材等生产成本130余万元。
中间包的连浇炉数是影响连铸成本和产能的重要因素,跟生产计划和钢种的要求、耐材寿命、操作水平等因素密切相关,提升这一指标可直接降低耐材、包盖等使用成本,减少中包残余钢水的浪费,提高产线效率。
为追求连铸工序极致效率和极致成本,炼钢厂去年下半年开始组建团队开展连铸中包连浇炉数攻关,该项指标实现了8炉、10炉、12炉的“三级跳”。今年年初,炼钢厂制定年度降本增效行动方案,提高中包连浇炉数再次确定为主要攻关项目,向更高目标发起冲锋。
炼钢厂坚持技术降本与管理降本同向发力,深挖连浇炉数优化潜力。团队首先优化调整现有制造标准,细分钢种进一步提升部分钢种拉速、连浇炉数标准上限。同时在生产计划编排时以最大连浇炉数为目标,强化现场生产纪律的执行,不随意降低中包计划炉数。聚焦产能预售钢种,开展连浇16、18、20炉生产试验。跟踪评估连浇炉数提升后的板坯质量现状,建立中包连浇炉数异常台账,全过程跟踪梳理生产限制性环节。绩效导向,相关作业区绩效指标增加了中包连浇炉数评价项目,并开展专项劳动竞赛,提升员工操作水平。
2月份,炼钢厂各岗位员工在生产组织和操作控制方面下大力气,强化工序间的协同交流,科学统筹日常生产计划,全力提升中包连浇炉数。转炉分厂确保钢水条件支撑,提高钢水可浇性,改善钢包渣氧化性和流动性,减少中包下渣、结壳以及钢水二次氧化问题。连铸分厂改善中间包结渣壳控制、水口渣线控制、换水口策略、保护浇铸等关键操作点,开展生产试验,探索连铸机中包砖、塞棒、浸入式水口等耐材的寿命上限。连浇炉数达12.31炉,再创历史新高。