220干熄焦担负两座7米焦炉的焦炭干熄生产,同时负责脱硫脱硝、上升管余热利用和高配室四套装备的操作和维护。投产初期,工艺尚未理顺,人员均为原155干熄焦成员,操作方式和维护理念一时不能适应新装备、新工艺的需求,两项主要技术指标干熄率和蒸汽产量一度偏低。
面对现状,班组成员没有气馁,而是将过去最好的指标和国内同行最好指标作为起点,查原因,找办法,强化主控操作,在安全设计范围内调整主蒸汽压力、主蒸汽放散主阀开度、旁路放散阀开度等关键操作数据。
为第一时间了解焦炉推焦生产状况,他们在主控室配置一台对讲机专门与三班焦炉生产持续联系,随时了解焦炉生产状况,发现异常及时联系相关人员,并对干熄焦系统进行时进调控。
他们还积极、主动保持与电站联系,在保障安全锅炉压力范围内及时联系电站对负荷进行调控,稳定排焦量控制,避免出现因焦仓满仓造成停排焦对系统造成影响,从而异常降低蒸发量,发电量。同时,充分利用好每次定修时间,以安全定修为契机,对干熄焦所属设备进行维护和更换,有效保障干熄焦的稳定生产。
与此同时,220干熄焦大班还坚持不懈地做好班组成员技能培训,通过现场操作演练、成员岗位操作实际经验分享、成员问卷星问答出题、岗位知识微信群分享、成员学习笔记、导师带徒等方式,不断提升班组成员技能水平,锻造了一支高技能型队伍。目前,班组成员随时能够适应自身4个不同岗位的角色转换,有效缓解了人员紧张、技术力量薄弱的局面。
针对提升机故障频繁,影响干熄率和蒸汽发生量的现状,他们通过调整提升机工作状态,在保障提升机安全运行的前提下,提高提升机运行速度及效率,缩短提升机单炉焦炉时间,为提升干熄率打下基础。
他们通过增设提升机相关安全限位设置,制定了提升机操作标准化作业程序,以安全简洁为前提,实现了全员对提升机熟练操控。同时,要求电工加强对所属设备的日常维护点检,大大降低了设备故障率。
只有突破自我,才能勇攀高峰。220干熄焦大班把最好指标作为新的起点,全面对标找差,持续提高服务意识和业务技能,解决前进道路上的一个又一个的难题,为企业大生产输送大量优质焦炭,并用不断提高的蒸汽日产量满足了公司发电需求。