敢于担当创新,勇于对现状说不
在以往生产过程中铺底料厚度一直在80至100毫米。面对这一长期习惯性操作,作业区深入分析,通过反复研究和实践探索,最终成功实现了烧结机40毫米铺底料厚度,降低烧结工序成本。自投用10个月以来,节省工序成本1505.59万元。同时,作业区将降低固体燃料消耗作为主攻方向,通过控制燃料粒度、降低铺底料厚度、梯形厚料层烧结技术的应用、提高混合料温度、降低混匀矿水分等措施来降低固体燃耗。截止到目前,固体燃耗折标煤一跃挤进同类型烧结固体燃耗排名前3名。
抓制度保落实,精心精细管理
从细节入手,严抓环节管控,落实规程制度,精心精细操作。在经营生产的全过程,上下工序强化界面管理。从把每一个环节都按标准要求、按规程操作、按参数要求严格管控。人员、设备、安全、制度等每一个环节,力求极致、做到完美,有效减少了工序影响,为完成降本增效目标奠定了坚实的基础。
技术创新做保障,工艺改进降消耗
积极进行技术改进,以技术改进降低消耗、提升指标。通过对烧结机风箱封堵、微负压点火、铺底料仓位自动控制等技改创新,减少了岗位职工劳动量,有效提升了烧结指标,降低了工序能耗。
善于学习交流,解决生产难题
通过生产竞赛激励各班组提指标创效益,经常性地组织职工进行经验交流,对影响能耗指标的因素,通过群策群力共同分析、研究、解决。通过交流学习,不仅使大家互通有无,实现了共同进步,而且还提升了思想认识,为烧结降低能耗,实现一体化操作创造了有利条件。
下一步,炼铁事业部烧结作业区将继续以降低工序能耗为目标,眼睛向内,全面发动职工,通过有效措施降低能耗,为公司目标实现提供保障。