巧加薄垫片,调整皮带跑偏真给力
上料新区4#皮带是转炉供料的关键设备之一。近期,在上料过程中,有时会出现皮带跑偏现象,岗位员工通过调整导向托辊,可以起到一定的缓解作用,但是跑偏无法彻底根除。该单位技术人员尝试对机尾拉紧装置进行调整,但是由于拉紧丝杆已经调到尽头,无法再进行调整。技术人员对现场进行实测,提出在皮带机尾调节杆间隙增加垫片,利用垫片的厚度和力度,起到对皮带微调节的作用。实施后,该皮带再无跑偏现象,上料皮带的安全运行也得到了有效保障。
废品“器官移植”,“手术”后再上岗
近期,该单位组织员工对区域废旧设备进行整理检查,把放置在库房里的旧减速机、大辊筒、旧抱闸等中的完好零部件拆除下来进行“器官移植”,能组装的组装,能拼接的拼接,通过“手术”安装到其它设备上,进行二次利用,使其再次走上工作岗位。仅一个月时间,他们就修复减速机1台,大辊筒轴承座2组,抱闸1台。
“这次整理、修复废旧设备,不仅节约了成本,还提升了员工的技能。”面对这些焕然一新的设备,上料区域主管杨朝宏开心地说道。
除尘管道加“创可贴”,风力强劲效果好
新区上料4#皮带卸料小车的除尘管道,曾经发生管道壁破损漏风现象,虽然几经修复,但是由于管道壁变薄,焊补修复后的焊疤也容易破损,不仅浪费维修人力,同时会增加维修成本费用。该单位结合现场设备实际情况,对破损点进行贴“创可贴”处理,即在破损点进行焊补后,用高效水泥进行粘补,外边再用钢板焊接加固,形成“创可贴”。通过运用此种方法,该卸料小车除尘管道运行效果良好,再未出现破损漏风现象,设备作业率进一步得到提高。