从包钢煤焦化工分公司获悉,该公司8、9号焦炉上升管荒煤气余热回收利用取得初步成效,每年产生的蒸汽就近用于生产生活,从而实现节能减排,发展循环经济目的。
煤焦化工工序是钢铁企业的能耗大户,而焦炉能耗占炼焦工序总能耗的20%以上,650至800摄氏度的焦炉荒煤气带出热值约占焦炉支出热值的36%。但受技术影响,目前国内焦化工艺多因热量回收瓶颈而白白浪费。
煤焦化工分公司积极开展荒煤气余热回收利用,改造上升管与外部充分换热,回收后的热量最终进入蒸汽管网系统。结果显示改造效果较好,不仅能够有效回收余热,改善焦炉环保条件,利于焦炉清洁化生产,还可以改善焦炉炉顶职工劳动环境,减轻职工劳动强度。初步统计,改造后,两座焦炉年节约标煤0.98万吨,可减排二氧化碳2.2万吨,年可创造效益约495万元。据了解,此次改造共计更换上升管换热器装置100套,更换改造预计于3月下旬完成。