协同管理满足客户质量需求
为强化“用户第一”的观念,9月份以来,该厂市场服务人员和销售部门相结合,对重点用户进行了走访,了解用户对产品质量、包装等方面的意见和要求,并对客户资料进行总结归档,发挥团队协同作用,对客户需求开展有针对性的研讨,最终拿出更符合客户需求的产品生产方案。
针对质量现状,该厂对各作业区主管领导进行了IATF16949标准体系基础知识和VDA6.3(德国汽车工业联合会制定的德国汽车工业质量标准)基础知识培训。各作业区根据自身特点有针对性地组织岗位规程知识培训,组织签到并以考试形式检查培训效果;生产技术科负责质量事故、质量异议和产品包装问题的培训和讲解。通过培训,该厂职工对质量的重要性有了进一步认识。
另外,该厂还积极做好酸洗、酸轧问题的收集等工作,积极与上道工序进行协同攻关,力争使产品更好地满足用户的需要。“深入走访客户,让我们更了解客户需求,找出我们在生产中的不足,不断提高我们的产品档次。同时,通过走访把我们满足客户需求、诚心实意做好产品的决心展示给客户,增强客户对我们的信赖,搭建起我厂与客户长期合作的桥梁。”生产技术科科长王金钢如是说。
合力攻关质量实现新突破
9月19日上午7点55分,河钢冷轧薄板厂精整作业区罩退步进梁上,甲班组长甘武存正在进行交接班巡检。他认真检查了在线钢卷的点焊情况。经过检查,每卷钢卷点焊点数正确,位置合理。他对翻钢机岗位工说:“罩退上线钢卷一定要确保每一卷卷芯点焊完好。你看,这个月咱们的黏结缺陷减少了80%,焦点课题攻关成功了。”
原来,罩退产品出现缺陷的主要原因是黏结,这占非计划品总数的74%。9月份以来,冷轧薄板厂有针对性地组织技术骨干对此开展技术质量攻关,甘武存下定决心解决这个一直困扰罩退产品质量的难题。针对影响冷轧退火产品质量的因素,他采用反推法进行攻关,对来料钢卷卷芯进行点焊接。此项工艺的细化,避免了退火和吊运过程中出现塔形、溢出边的问题,有效减少了黏结缺陷。
9月份,该厂围绕制约进一步提升质量水平的关键工艺问题,通过焦点课题的形式进行攻关,确立厂级攻关课题4个,分别是罩退黏结问题攻关、二酸洗与二镀锌大修后设备功能精度攻关、提高酸洗生产线成材率攻关、罩退色差问题的攻关。当月,罩退黏结缺陷便减少60%,二酸洗与二镀锌设备功能精度提高30%,酸洗生产线成材率提高0.3%以上,罩退色差问题基本控制得到。
为了更好地开展质量攻关,该厂还集合QC工具使用经验丰富人员成立了冷轧薄板厂QC小组和自主管理课题辅导小组,全面负责对QC工作的专业指导,分期开展全员QC专题培训活动,以PPT讲课形式普及QC知识,营造基层创新、全员创新、全员质量管理的浓厚氛围。
标准化体系建设助力质量再提升
为提高员工参与岗位规程完善活动的积极性,河钢唐钢冷轧薄板厂积极开展岗位规程完善活动。他们针对“新版规程使用、优势作用发挥”开展研修讨论,增强基层作业区参与编制规程、自觉使用规程的内生动力。该厂作业区重点开展《岗位规程》可视化完善和现场日常管理可视化看板的落实工作,通过完善《岗位规程》可视化,在重点打造出亮点后,进行全面复制推广。
走在该厂的每一个生产作业区现场,你会发现每一名职工都在为提升产品质量做贡献:钢卷刚一放到三镀锌线入口鞍座上,操作工就拿着盒尺测量宽度;为了保证焊接质量,焊接操作工先是对带头进行了厚度测量,确定厚度在公差允许范围内才进行焊接;出口检查垂直和水平检查台处,操作工认真检查着带钢上下表面的质量……
规范的作业离不开监督和检查,该厂还深入开展“三级标准化”作业检查的落实。通过检查,该厂全面推进岗位规程的落实,发现规程与现场生产条件之间的差距和问题,并加以改善;通过层层检查,促进责任的层层传递和落实,构筑起标准化作业的稳健运行系统,提高作业区标准化作业水平。该厂规程的制订和标准化作业的执行,为提升产品质量起到了保驾护航的作用。