按下“快捷键”,跑出加速度
该公司紧紧抓住人员管理,以竞赛提速、多种激励方式为重点。该公司针对节水、节电主项,成立攻关工作推进组,联合下发相应攻关奖励及考核办法,明确各攻关组的相关责任、优化措施及管控要求;设定各项消耗攻关档,本着让管理更精细,攻关措施更有效的原则,将攻关目标实现与激励和问责有机结合;考核办法一改以往只对攻关单位群体考核的传统模式,将攻关效果直接与主管领导奖金挂钩,为各攻关组、各项工作提供良好的组织保障。
作为该公司能源管控中心的动力厂,为能源强力攻坚提前布局。该动力厂开展“技能素质提升”活动,强化职工岗位适应性培训;开展“廉洁风险防控”活动,重点对发电系统管理进行效能监察立项;开展“党员节能创效”活动,针对能源管控重点、难点,组织党员带头攻坚;开展“聚力保顺行、全员齐增效”主题劳动竞赛活动,全面激发职工节能创效热情。该动力厂通过开展多项活动,为公司补充新水量每小时控制在900吨以下,自发电量实现40%以上的目标起到了良好的激励作用。
牵住“牛鼻子”,种好责任田
能源攻坚,余热余能回收是关键点。该公司牵住余热余能回收的“牛鼻子”,针对以往存在的问题,通过抓住主要环节,在“转炉蒸汽回收”及 150吨锅炉优化实验上协同作战,节能降耗成效显著。
该公司在深入开展120吨转炉蒸汽回收工作时,由于受设备状况、回收使用途径等因素的限制,蒸汽回收水平一直不高。针对这一问题,该公司从多方入手,打破瓶颈,依托首钢专家组的技术支持,对1号、2号转炉蒸汽回收系统进行改造;通过不断摸索和调试,以及对汽包、蓄热器、分汽缸与蒸汽管网的跟踪运行调整。目前,转炉蒸汽回收量吨钢达到66千克,较年初提高22千克,多回收蒸汽36847吨,直接创效184万元。
150吨锅炉优化实验是能源攻坚创新的又一成果。根据设备运行情况,该公司节能攻关组不断研讨节能挖潜的新模式,最终将目光聚焦到焦炉煤气掺烧量上。他们在加大焦炉煤气掺烧量上做文章,前期对3号150吨锅炉最大量掺烧焦炉煤气进行了优化试验。目前,焦炉煤气已经达到1万立方米/小时,增加量达到7500立方米/小时,为综合能耗的佳绩提供了良好的保障。
下出“先手棋”,布下大格局
保证生产的稳定顺行既是能源供给的基本要求,也是能源调控的第一任务。在保证生产稳定顺行的同时,该公司将能源消耗控制到最低点。在日常管理中,该公司把加强能源管控工作作为前提,科学布局,从多点出发,在细节创效上下功夫,创效亮点迭出。
根据月生产计划及检修工作任务安排,该公司能源管控中心及时调整运行方式及管控模式,对动力厂调度系统,时时对能源供给情况实施在线监控,不断根据生产变化,对煤气、蒸汽进行动态调整。7月份,他们通过时时监控、优化能源系统运行方式,降低能源损失,自发电量较去年同期多增加123万千瓦时。
同时,围绕生产运行要求,该公司在水、电、风、气变化调控上抓紧筑牢降耗模式。他们对各工序用水、排水开展排查,降低新水消耗,增加中水回收利用量;将小改小革有效纳入到节水攻关中,先后对焦化厂160万吨化产空压机冷却水进行改造;对炼铁厂高炉地下水进行收集;对第一钢轧厂层流浊环水系统进行改造,节水70吨/小时。
该公司在煤气管控上,开发转炉煤气新用户,通过维护改造,宏源耐火回转窑煤气管道于7月中旬启动,用量达到8500立方米/小时,每小时约替代出1万立方米高炉煤气,增加自发电量2330千瓦时/小时。