该公司钢轧事业部棒线工段生产规格品种较多,一棒和二棒同时使用热送钢坯时,因用坯成分标准不统一,生产组织难以做到轧制各规格钢材使用对应成分钢坯的要求,因此造成合金浪费,且钢材性能波动大,经常产生力学性能不合格产品。
为此,钢轧事业部成立了合金优化攻关小组,工艺技术员通过搜集大量数据,结合多次试验结果,将原来“高硅高锰低钒”的配比方式调整为“低硅低锰高钒”,并且总结出棒线各规格钢种的最佳用坯成分标准,在生产过程中最大限度统一成分,确保各规格轧制合适成分的钢坯。
为确保合金优化取得实效,钢轧事业部加强转炉操作工工艺技术培训,以岗位标准化操作为基础,根据指标制定考核奖惩措施,加强工艺纪律执行和考核力度。同时通过提高终点命中率、严格控制出钢过程,有效提高合金吸收效率,降低合金消耗量。
据统计,合金优化后,各规格性达到上下波动不超过20MPa的理想状态,并且满足了棒材两条轧线同时生产不同规格使用对应成分的要求,并且达到了降成本的目的,实现了“提质增效、追赶超越”大跨步。