2月12日,该产线接到3500吨ф12mm规格出口材的生产任务。客户要求产品端面规则,绝不能出现丝毫折叠。就该产线现有装备水平和工艺条件而言,客户的这个要求近乎苛刻。对此,该产线生产、技术、设备骨干人员火速“集结”,消除ф12mm规格螺纹钢头尾折叠攻关小组应运而生。轧机调整经验丰富、熟练掌握CAD(一款用于电气设计领域的软件)制图技术、文字表达能力强的尚志超当之无愧地成为了攻关组组长。“作为产线青年技术人员,充分发挥自身专业技术优势,提升产品质量,满足客户需求,我责无旁贷!”尚志超向作业长武万贵立下了“军令状”。
说干就干。尚志超带领团队成员一头扎进产线,针对导致产品产生折叠现象的各个生产环节进行逐一论证。饿了,就在主控室泡袋方便面快速解决;困了,拿湿毛巾擦擦脸,接着翻阅资料,研究对策……经过两天两夜的不眠不休,他指着中轧7H、9H出口导卫,兴奋地像个孩子似地跳起来说:“我终于找到头尾产生折叠现象的‘病根’了!中轧7H、9H出口导卫轮缘倒角角度不合适,造成中轧过程轧件带耳子,轧件进入精轧后就会造成成品折叠,影响产品质量。”时间紧迫,尚志超快速赶制出改造图纸,并召集攻关组成员开会讨论,最终将7H轮缘倒角由15度修改为30度,将9H轮缘倒角由10度修改为15度。在攻关组成员的共同努力下,2月16日,3500吨合格产品全部下线,不仅提前一天完成订单生产任务,而且切损率降低了0.05%。