铁水经由铁水罐运往炼钢工序的过程中,受温降影响,铁水及渣极易黏附在罐壁周围,形成“挂腊”,造成单罐入炉铁水量减少。为保证冶炼所需,转炉炉前通常需要再次“折铁”,即将一罐以上铁水折入空铁水罐中,再到炉前进行兑铁。折铁增加了铁水温度的损失,一次折铁温度会降低30度左右。
众所周知,在钢铁冶炼过程中,能量的损失就意味着成本的升高。炼钢总厂锁定这一环节,与鞍钢股份产品制造部、炼铁总厂携手,制定出一系列优化能量流网络的有效措施,系统降低成本,取得了显著成效。一方面,三方配合,优化铁水罐调运模式,通过减少铁水罐在线运行个数,根据生产计划合理要铁、分次调铁,加强返罐等措施,提高铁水罐周转率,降低运行过程中的温度损失,进而减少“挂腊”;另一方面,积极采取措施,对极易“挂腊”的铁水罐罐沿进行处理,减少兜铁,加强罐皮超重监视,确保铁水流净。
通过一系列有效措施,铁水“挂腊”现象大为减少,入炉铁水量得到保证,不仅折铁率显著降低,转炉炉前单罐兑铁率也显著增加,大大降低了铁水温度在此过程中的损耗。
该厂相关负责人表示,冶炼工序上下游携手,系统化降成本,打破了以往各单位只从自家内部优化成本的局限性,共同研究冶炼各种成本费用的损失在哪儿,怎样协同控制,为降低成本拓展了更为广阔的空间。