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首钢京唐升级操作方式实现铁水远程扒渣

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-05-20  浏览次数:154
 
核心提示:京唐公司炼钢作业部通过科技进步加快生产节奏,实现提质增效。近日,两台铁水扒渣机的操作方式发生重大变革,由以前的机旁操
      京唐公司炼钢作业部通过科技进步加快生产节奏,实现提质增效。近日,两台铁水扒渣机的操作方式发生重大变革,由以前的“机旁”操作,改为在主控室远程操作。扒渣时间比原来缩短2分钟/包,铁水损耗降低0.3公斤/吨,每月降成本增效益5.89万元。

     铁水脱硫是“全三脱”炼钢的第一道工序,脱硫效果好坏,直接影响着铁水洁净程度,脱硫节奏快慢,直接左右着整个生产线的速度。一般情况下,脱硫操作中每处理一包铁水,要进行两次扒渣:铁水进站以后,先进行“前扒渣”,目的是减少铁水中的渣子,便于铁水与脱硫充分融合,降低铁水中的硫含量;脱硫处理完毕,要进行“后扒渣”,目的是排出残余的脱硫剂,防止发生“回硫”。

      为发挥作业部提质增效的“龙头”作用,脱硫作业区成立了以作业长王飞为组长,技术员王枉琴、设备员岳耀龙为骨干的攻关组。他们对铁水吊运、扒渣、配加脱硫剂、铁水搅拌等所有环节进行分析。大家的目光不约而同地聚焦到前后扒渣。这两次扒渣,一般用十分钟以上,占整个脱硫周期的30%多,应该有“戏”可唱。他们发现,铁包吊运速度,铁水倾翻机角度等,对扒渣速度和效果影响很大。扒渣操作是在7米平台进行,脱硫主控室在13.45米平台,铁水吊运工在零米地面。这三个工种之间,主要通过对讲机进行联系,往往一条信息要重复好几个来回,一些宝贵的时间就白白浪费掉了。经过研讨,他们大胆提出,对扒渣机的操作方式进行改造升级。把铁水扒渣从机旁操作改为主控室远程操作,这样不仅可以提高工作效率,而且可以降低铁水损失。他们的建议得到了作业部的大力支持。

      说起来容易做起来难。实现远程扒渣,至少要闯过三道难关。一是控制关,要在扒渣平台安装图像采集系统、数据传输系统,进行实时监控;二是设备关,要求扒渣机的行进、旋转、扒渣等部件必须灵敏可靠;三是操作关,远程操作主要是通过电脑屏幕操作,与现场操作存在着误差,容易出现集中延迟等问题。攻关组的成员们克服困难,不断推进。他们利用生产间隙,组织施工改造。于今年年初完成了摄像头、通讯电缆的铺设,并在电脑中增加了控制程序和监测画面。脱硫作业区抽调技术人员、设备人员、岗位能手组织“开机队”,摸索总结操作经验,对操作细节,工艺参数进行细化、固化。在此基础上,编写《扒渣岗位SOP标准化操作手册》,组织培训和考试,使四班职工很快掌握了新的操作技能。以前,扒渣工在扒渣机上操作,视野狭小,信息不畅,操作随意性较大。现在,在主控室远程操作,可以提前了解铁水温度、带渣量等重要信息,提前完成操作准备,并且可以方便地与指车工联系,操作更加快捷、精准。

 
 
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