截至目前,该厂主线非计划品率降至0.47%,合格率达到100%
在质量月活动中,河北钢铁集团邯钢连铸连轧厂紧紧围绕质量课题,深入推行"零缺陷"质量管理理念,大力实施技术攻关,取得显著成效。截至目前,该厂主线非计划品率降至0.47%,合格率达到100%;麻点麻面质量缺陷率降至0.05%,完成了公司降至0.25%以下目标;酸洗浪板降级率降至1.60%,完成低于2.50%的攻关目标。
该厂继续推行"零缺陷"管理理念,借助SPC统计工具过程监控,实现产品质量稳定。在生产新品种时,加热炉工序通过适时的温控调整,减少板坯出炉温度波动;轧钢工序以高温大压下为工艺指导思想,通过适当提高前几架轧机的压下率,有效提高带钢力学性能。并且要求各工序建立关键工艺控制点的检查记录,通过统计汇总,及时发现异常变化趋势,提前采取处置措施,减少生产过程的异常波动,不断提升实物质量。
为降低麻点麻面质量缺陷,该厂重点检查产品工艺参数设定、各种工艺保障措施执行、关键过程控制点监控等环节。针对生产容易出现麻点、麻面的钢种时,重点检查了影响产品表面性能的轧辊、冷却水等设备,保证了表面质量的稳定。针对不同用途的品种,该厂精轧操作人员不断优化负荷分配,提高轧辊轧质量。利用检修时间和浇次间隔,彻底清理轧机冷却水喷嘴,并按照最初设计图纸要求,重新安装喷嘴,以保证轧辊的充分冷却,不断提高产品质量。
为降低酸洗浪板质量缺陷,该厂根据薄规格原料卷板型较差,尤其是厚度2.03毫米以下备料卷,带中浪比较严重的实际情况,该攻关小组及时落实了预防措施。在生产过程中,对于薄规格头尾板形差且平整效果不好的带钢,要求必须切小卷。每套辊平整量不超过150吨,且总平整量不超过1000吨。带钢规格小于等于2.03毫米汽车结构钢,要安排在轧辊前期优先生产,平整力在技术规程要求基础上增加20吨。如果平整后发现板形不良时,必须再平整一遍,确保消除产品质量缺陷。