瞄准目标构建高效攻关体系
针对近年来煤气单耗指标基本持平、降低趋势不明显的现状,通钢炼铁事业部烧结作业区集中主要攻关力量,深入生产一线,全面细致分析生产流程,围绕效率低下、能耗较高等问题,反复研究和实验,制订了一系列切实可行的改进方案。
该部烧结作业区作业长刘庆凯说:“过去2年煤气单耗降势趋缓,表面上看是指标瓶颈,本质是技术与管理的双重梗阻。“等靠要”思想换不来工艺突破,必须行动起来,刀刃向内、精准施策,才能打开局面。”
对于烧结工序能耗优化的迫切需求,他们敏锐地捕捉到点火用煤气消耗占工序能耗5%这个关键点,并将“降低烧结矿煤气单耗”确定为重点攻关课题。该作业区成立了攻关小组,分别负责工艺优化、现场实施、数据统计、设备改造等具体任务。小组成员分工负责、整体联动,形成了协同高效的攻关架构。
精准施策破解生产环节难题
针对生石灰质量波动导致混合料水分不稳定的问题,该作业区制订了严格的熔剂验收制度,优化熔剂粒度,对不满足要求的原料扣减重量或拒收,从源头减少因水分波动引发的点火调整。同时,该作业区将混合料水分自动调整判断时间缩短至合理范围,提升了水分控制的精准度,为稳定点火温度创造了有利条件。
在看火工序,该作业区制订了料面点火判断标准,确保点火均匀、无夹生料、无过熔现象。同时,根据煤气热值实时调整空气燃气比例,该作业区要求看火工在煤气调整后10分钟内现场核查点火效果,杜绝操作差异导致的煤气浪费。此外,针对点火器老化问题,该作业区利用检修时段对脱落耐火层、炉顶孔洞进行修补,清理煤气烧嘴及支管阀门内的杂质,解决管道堵塞问题,保障煤气燃烧顺畅。
与此同时,针对筛网超期使用导致内返矿增加的问题,该作业区建立了高频点检机制,及时检查筛网棒条的完整性,依据粒级标准动态更换。该作业区要求,每班检测过筛物料粒级,同步优化备件管理流程,提前申报筛网备件,确保更换及时,保证了烧结机利用系数有效提升,间接降低了煤气消耗。
制度创新激发全员攻坚活力
在管理机制层面,该作业区双管齐下,优化激励体系:一方面,调整绩效考核办法,加大吨矿煤气消耗奖励力度,大幅强化奖励导向作用;另一方面,将煤气单耗纳入市场化激励指标,设立专项现金奖励,对达标班组按产量和消耗梯度兑现奖金,形成“比学赶超”的降耗氛围。同时,该作业区通过“三规两制”培训、班组技术规程抽考等方式,提升操作人员对煤气消耗的精细化控制能力,确保各项降耗措施落地见效。
通过一系列措施系统推进,该部烧结作业区煤气单耗每吨比计划降低0.28立方米。