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陕钢汉钢:全员开动脑筋,处处挖潜增效

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-25  来源:我的钢铁网  浏览次数:545
 
核心提示:自四季度以来,陕钢集团汉钢公司炼钢厂积极落实降本增效各项举措,在抓好修旧利废的基础上,针对设备运行中故障频繁,备件使用周
 自四季度以来,陕钢集团汉钢公司炼钢厂积极落实降本增效各项举措,在抓好修旧利废的基础上,针对设备运行中故障频繁,备件使用周期短的部位,坚持逢修必改的原则,广泛征求全员金点子,取得明显成效,仅仅两个月,节约备件费用十万余元。

修旧利废成果显著。离线中包烘烤器经过十年运行,管道腐蚀,漏点较多,在烘烤中包作业活动中存在较大安全风险,且频繁焊接仍无法彻底解决漏点,在新备件迟迟未回货的情况下,连铸维修积极研究方案并组织实施,仅仅停用48h,就完成对烘烤器所有腐蚀管道的更换,同时利用了现有烘烤器完好部位备件,仅仅这一项,节约备件费用5万余元。

小计小改硕果累累。坚持对故障频繁部位逢修必改的原则,2#机拉矫机中间自由辊运行过程中寿命短,频繁抱死,备件消耗量大,主要原因为辊子轴未设计冷却水路、润滑油嘴需通过轴承油槽进入,因温度高造成润滑油路堵塞,故障频繁;通过观察,1#机拉矫机自由辊装配辊子轴及辊子均设计冷却水,运行可靠,结合备件统一的原则,对2#机自由辊安装底座高度降低30mm,1#机自由辊面宽度280增加至310mm,可以满足1、2#连铸机自由辊通用,便于备件管理,且可以改善2#机自由辊频繁抱死的现状;

1#连铸机拉矫减速机在前期更换润滑油规格后运行明显改善,故障大幅度降低;但在运行中减速机进水问题仍未彻底解决,造成减速机无法达到预期九个月的运行周期,通过现场观察及下线解体维修过程中跟踪,主要原因为高速轴密封作为易耗件,与涡轮蜗杆周期不一致,密封磨损后进水;其次,减速机高速轴处设计了排水槽,但因工况环境差,灰尘、积渣堵塞排水槽无法第一时间清理,造成积水后进入减速机。针对这一问题,维修班组积极谋划实施,根据减速机联轴器尺度,使用1mm薄板制作锥形护罩,尺寸为ø320*ø80*80(高),两侧焊接安装孔固定于减速机高速轴处,防止高速轴转动碰撞移位,有效防止冷却水通过高速轴密封处进入减速机的同时,防止积渣堵塞排水孔。

降本增效,合理降本,关键在增,连铸维修在以后的实际工作中,立足岗位,以点带面,聚沙成塔,在降本增效的过程中,不断学习创新,不断自我提升。

 
 
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